工业水处理, 2019, 39(6): 111-114 doi: 10.11894/iwt.2018-0717

经验交流

600 MW机组凝汽器不锈钢管腐蚀原因分析

常亮,1, 王锋涛1, 张小霓1, 王卫军1, 薛昌刚1, 王超煜2

Analysis on the corrosion causes of stainless steel tubes in condensers of 600 MW unit

Chang Liang,1, Wang Fengtao1, Zhang Xiaoni1, Wang Weijun1, Xue Changgang1, Wang Chaoyu2

收稿日期: 2019-03-21  

Received: 2019-03-21  

作者简介 About authors

常亮(1980-),硕士,高级工程师电话:13939005557,E-mail:13939005557@139.com , E-mail:13939005557@139.com

摘要

某600 MW机组停机检修,对凝汽器不锈钢管机械清洗后进行汽侧灌水查漏,发现多根凝汽器管存在点蚀。经分析得出以下原因:凝汽器不锈钢管材质不满足S31708要求,具有自钝化作用的合金成分Ni、Cr、Mo达不到对应牌号的指标要求,材质耐蚀性能差;部分点蚀分布在不锈钢管正常成形位置,不锈钢管的加工质量对腐蚀造成影响;点蚀穿孔处存在腐蚀性成分富集,高含量Cl-存在于严重缺陷部位的局部蚀坑处;凝汽器管结垢,加速了垢下腐蚀的发生。

关键词: 不锈钢 ; 点腐蚀 ; 材质 ; 焊接 ; 结垢

Abstract

During the shutdown maintenance of a 600 MW unit, the leak detection with filling water in the steam side had been implemented after stainless steel pipes of the condensers were mechanically cleaned, and many condenser stainless steel pipes with pitting corrosion were found. The results of the cause analysis were obtained. The material quality of stainless tubes of condensers could not meet S31708 requirements, having alloy components, including Ni, Cr and Mo, with self-passivation effect, which could not meet the requirements for corresponding trademark indexes, and the corrosion resistance of the material quality was poor. Part of the pitting corrosion was distributed at the normal forming position of the stainless tubes. The processing quality of the stainless tubes resulted in corrosion. There existed corrosive component enrichment at the pitting corrosion perforation position. There existed high content of Cl-at the position of local corrosion pits having severe defects. Condenser pipes had scaling accelerated the occurrence of corrosion under the scaling.

Keywords: stainless steel ; pitting corrosion ; material ; welding ; scaling

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本文引用格式

常亮, 王锋涛, 张小霓, 王卫军, 薛昌刚, 王超煜. 600 MW机组凝汽器不锈钢管腐蚀原因分析. 工业水处理[J], 2019, 39(6): 111-114 doi:10.11894/iwt.2018-0717

Chang Liang. Analysis on the corrosion causes of stainless steel tubes in condensers of 600 MW unit. Industrial Water Treatment[J], 2019, 39(6): 111-114 doi:10.11894/iwt.2018-0717

某600 MW机组凝汽器管设计材质为S31708不锈钢管。近期停机检修,由于凝汽器管结垢,采用高压冲洗机对凝汽器水侧进行清洗,清洗后对凝汽器汽侧进行灌水查漏,出现大面积凝汽器管泄漏现象。抽取一根泄露严重的不锈钢管,可观察到2 m范围内多达5处点蚀穿孔。通过对不锈钢管材质、管样腐蚀部位的外观、循环水运行状况进行分析,并进一步采用环境扫描电镜1(QUANTA-650型,美国FEI公司)和能谱仪2(APOLLO-X型,美国EDAX公司)对腐蚀坑内的腐蚀产物进行分析,最终找到了腐蚀产生的原因。

1 问题描述

凝汽器管已进行过高压水冲洗,水侧底部沉积物未完全清除。将发生腐蚀穿孔的部位加工为4个样品,分别为管样1、管样2、管样3、管样4。选取典型的管样1和管样2进行拍照检查,如图1所示。

图1

图1   凝汽器不锈钢管样的外观


图1可看出,管样具有明显的点蚀特征。与电厂专业人员确认,该机组凝汽器不锈钢管不是无缝钢管,而是焊接钢管。从图1(a)图1(c)可发现,水侧点蚀穿孔分布在不锈钢管的成型位置附近(焊接部位)。现场抽取一根泄漏严重的不锈钢管,截成约2 m长的管样,观察发现5处点蚀部位有4处发生在不锈钢管的成型位置,不锈钢管的加工质量对腐蚀造成影响。

进水室凝汽器管经过高压水枪冲洗后,除部分凝汽器管口外,凝汽器管板、管壁基本无附着物。拉筋和水室内壁可见明显黄色硬垢,最厚处约2 mm。现场进行汽侧查漏时,部分管口已被堵住,所用堵头材质为黄铜和橡胶,但仍见有明显水流沿管板流下。内壁防腐层局部有鼓包、破损现象。

2 凝汽器管材质分析

对发生点蚀的凝汽器不锈钢管进行材质化学成分分析,结果如表1所示。

表1   凝汽器管样材质检测结果

%
项目CSSiMnPCrNiMo
管样10.0180.0020.0541.510.04316.459.581.93
管样20.0180.0020.581.530.04716.339.281.92

注:各项目数值均以质量分数计。

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根据《发电厂凝汽器及辅机冷却器选材导则》(DL/T 712—2010)列出了常用不同排号的不锈钢管的化学成分对照,如表2所示。

表2   常用排号的不锈钢管的化学成分对照

%
统一数字代码牌号化学成分
CSiMnPSNiCrMo
S3040806Cr19Ni100.081.002.000.0450.0308.00~11.0018.00~20.00
S30403022Cr19Ni100.031.002.000.0450.0308.00~12.0018.00~20.00
S3160806Cr17Ni12Mo20.081.002.000.0450.03010.00~14.0016.00~18.002.00~3.00
S31603022Cr17Ni12Mo20.031.002.000.0450.03010.00~14.0016.00~18.002.00~3.00
S3170806Cr19Ni13Mo30.081.002.000.0450.03011.00~15.0018.00~20.003.00~4.00
S31703022Cr19Ni13Mo30.031.002.000.0450.03011.00~15.0018.00~20.003.00~4.00
S3216806Cr18Ni11Ti0.081.002.000.0450.0309.00~12.0017.00~19.003.00~4.00

注:各项目数值均以质量分数计。

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该机组的凝汽器不锈钢管设计为S31708(06Cr19Ni13Mo3)。对比表1表2可知,凝汽器管样1、管样2的化学成分中,Cr、Ni、Mo含量均不满足S31708的要求。不锈钢之所以耐蚀是因为Cr、Ni合金元素的存在,Cr和Ni均为热力学不够稳定但容易钝化的金属,它们会使不锈钢在氧化介质中形成一层致密的氧化膜,使其表面钝化,防止其与水中溶解氧发生电化学腐蚀,从而提高了其耐蚀性能3

3 循环水系统检查与分析

3.1 凝汽器水侧垢样分析

对凝汽器水侧的硬垢取样进行成分分析,结果如表3所示。

表3   凝汽器内垢样成分分析

%
灼烧减量(450 ℃)灼烧减量(900 ℃)Fe2O3CaOMgOSiO2Al2O3CuOP2O5SO3
0.9939.980.7287.201.410.920.4201.697.09

注:(1)灼烧减量结果为原样测定,其他项目结果均为原样经900 ℃灼烧后分析所得;(2)各项目数值均以质量分数计。

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表3可知,垢样900 ℃灼烧减量为39.98%,灼烧后的固体物质中CaO达到87.20%,表明硬垢成分主要以碳酸钙为主。

3.2 循环水运行状况分析

电厂循环水采用敞开式循环冷却方式,补充水水源为城市中水,备用水源为水库水。补充水预处理方式为石灰混凝、加酸调节pH处理。循环水部分引出旁流,经石灰混凝加酸处理后返回循环水系统。循环水处理方式为加阻垢剂防止系统结垢,加杀菌剂控制微生物。机组近期循环水运行监测数据如表4所示。

表4   循环水运行监测数据

取样时间pH碱度/(mmol·L-1总硬度/(mmol·L-1Cl-/(mg·L-1
2017-03-278.254.513.0260
2017-03-078.565.614.8346
2017-03-018.894.614.1308
2017-02-248.424.513.2258
2017-02-138.567.711.3222
2017-02-078.427.811.3232
2017-01-248.507.19.2282
2017-01-178.587.39.2256
2017-01-038.487.114.7282
2016-12-279.428.514.3253

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表4数据显示,循环水的碱度、总硬度和Cl-数据波动较大,未进行循环水动态模拟试验,运行参数处于失控状态。

4 电镜、能谱分析

管样1水侧电镜扫描结果如图2所示,对管样内部土黄色物质的能谱分析结果见表5

图2

图2   管样1水侧电镜扫描结果


表5   管样1内部土黄色物质能谱分析结果

%
元素OFeCrNiMnS
Selected Area 111.8163.3814.827.832.17
Selected Area 213.7362.1614.627.452.03
Selected Area 31.2270.5615.299.552.490.89

注:各项目数值均以质量分数计。

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能谱分析结果表明,其主要为金属氧化物,部分区域可能含有少量的聚合硫酸铁(来源于澄清池絮凝剂)。

管样2汽侧腐蚀坑电镜扫描结果如图3所示,管样2蚀坑处物质的能谱分析结果见表6

图3

图3   管样2汽侧腐蚀坑电镜扫描结果


表6   管样2汽侧蚀坑处物质的能谱分析结果

%
元素ONaSClCrFeMgSi
EDS Spot 145.5011.744.2118.221.435.89
EDS Spot 253.727.243.179.390.856.523.874.53

注:各项目数值均以质量分数计。

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能谱分析结果显示,管样2蚀坑处的物质为复杂的盐类物质或金属氧化物,且含有Cl和S,Cl的质量分数最高达18.22%。

管样3、管样4汽侧腐蚀坑电镜扫描结果分别如图4图5所示,管样3、管样4蚀坑处物质的能谱分析结果分别见表7表8

图4

图4   管样3汽侧腐蚀坑电镜扫描结果


图5

图5   管样4汽侧腐蚀坑电镜扫描结果


表7   管样3汽侧蚀坑处物质的能谱分析结果

%
元素ONaClSiCaFeCrSNiMo
EDS Spot 128.9318.7012.851.683.2521.62.972.311.02
EDS Spot 446.7115.523.132.892.2623.960.890.342.11
EDS Spot 522.898.581.612.022.3451.285.253.070.97

注:各项目数值均以质量分数计。

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表8   管样4汽侧蚀坑处物质的能谱分析结果

%
元素ONaClSiCaFeCrNiMoMgS
EDS Spot 137.7515.388.805.653.187.521.120.353.366.91
EDS Spot 236.5820.9018.281.812.274.840.630.143.082.25
Selected Area 232.4222.145.006.415.2216.581.662.76

注:各项目数值均以质量分数计。

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能谱分析结果表明,蚀坑内主要有铁的腐蚀产物,部分盐类物质,腐蚀成分Cl和S,其中有部分合金成分缺失。

5 不锈钢点蚀机理及原因分析

不锈钢管点蚀产生的因素较多,综合起来可以分为内因和外因两方面,包括环境因素和材料因素等。环境因素包括:腐蚀性物质;氧化剂;pH;温度;流速。材料因素包括:金属或合金本性;合金成分;表面氧化膜和表面状态;冷加工影响;热处理影响;显微组织影响。

点蚀萌生机理:(1)钝化膜缺陷部位的化学或物理不均匀性,导致局部吸附侵蚀性阴离子;(2)侵蚀性阴离子对缺陷部位的局部化学、活化作用,使其形成电化学腐蚀的阳极;(3)在有氧化剂存在的条件下,形成阴极反应,使阳极反应不断进行。点蚀与缝隙腐蚀均属于局部腐蚀,发生的危险性极大,仅从质量损失上难以判断其腐蚀行为。根据吸附膜理论,Cl-具有更强的吸附性能,它在金属表面替代氧形成吸附点,这些吸附点区域就会形成小阳极、大阴极的催化腐蚀形态,蚀点及缝隙(阳极区)内富集了大量Cl-,并与金属形成氯化物。氯化物水解会生成HCl和金属阳离子,为了平衡电荷浓度,水中更多的阴离子会不断迁移过来,结果在局部区域内加速了腐蚀反应速度。由于阴、阳两极彼此分离,蚀孔或蚀缝内介质相对外部区域呈滞留状态,溶解的金属阳离子很难对外扩散,而水中的溶解氧则无法渗透至孔内,阳离子浓度不断增加,水中的Cl-即会迁入阳极区以维持电中性,这在很小的区域内形成了浓度较高的金属氯化物溶液,并且不断浓缩,严重破坏了金属表面的平衡状态,这种小阳极、大阴极的电化学腐蚀状态会不断加速阳极极化反应,直至将金属蚀穿4

6 结论

某机组凝汽器不锈钢管发生点蚀的原因如下:

(1)机组凝汽器管材设计为S31708,检测发现,凝汽器不锈钢管的材质不满足S31708要求,具有自钝化作用的合金成分Ni、Cr、Mo达不到对应牌号的指标要求,材质耐蚀性能和自我修复能力较差。

(2)抽取泄漏严重的不锈钢管,发现在约2 m的范围内,5处点蚀部位有4处发生在不锈钢管的成型位置,不锈钢管的加工质量对腐蚀造成影响。

(3)点蚀穿孔处存在腐蚀性成分Cl-,其在蚀坑表面逐渐富集,在特定的环境下,超过了凝汽器材质耐受Cl-的极限,发生点蚀,经逐步发展、深入,最终点蚀穿透。

(4)电厂未进行循环水动态模拟实验,循环水的碱度、总硬度和Cl-数据波动较大,运行参数处于失控状态。凝汽器管的结垢,加速了垢下腐蚀的发生。

参考文献

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