工业水处理, 2019, 39(8): 103-106 doi: 10.11894/iwt.2018-0776

工程实例

气浮-微电解-Fenton-厌氧/好氧工艺处理制药废水

安浩东,, 黄俊逸, 朱乐辉

Air flotation-Fe/C microelectrolysis-Fenton-anaerobic-aerobic process for treatment of pharmaceutical wastewater

An Haodong,, Huang Junyi, Zhu Lehui

收稿日期: 2019-05-20  

Received: 2019-05-20  

作者简介 About authors

安浩东(1993-),硕士电话:15797897017,E-mail:anhaodong.1993@163.com , E-mail:anhaodong.1993@163.com

摘要

针对吡拉西坦原料药生产废水成分复杂、污染物浓度高且难降解的特点,采用气浮—微电解—Fenton氧化—UASB—A/O—生物滤池组合工艺对其进行处理。工程运行结果表明,在进水COD≤10 000 mg/L、NH3-N≤200 mg/L、甲苯≤100 mg/L的条件下,出水COD、NH3-N和甲苯的去除率可达99.6%、97.5%、99.9%。该工艺处理效果稳定,经济效益高,可为其他制药企业废水的处理提供参考。

关键词: 制药废水 ; 气浮 ; 铁碳微电解 ; Fenton氧化 ; 生化处理

Abstract

In view of the complex composition of the production wastewater of piracetam, the high concentration of pollutants and the difficulty of degradation, the combination process of air flotation-microelectrolysis-Fenton oxidation-UASB-A/O-biofilter is carried out. The results of engineering operation show that under the condition of influent COD ≤ 10 000 mg/L, NH3-N ≤ 200 mg/L and toluene ≤ 100 mg/L, the removal rate of COD, NH3-N and toluene of the effluent could reach 99.6%, 97.5%, 99.9%, respectively. The process had stable treatment effect and high economic benefit, and could provide reference for the wastewater treatment of other pharmaceutical enterprises.

Keywords: pharmaceutical wastewater ; air flotation ; iron carbon microelectrolysis ; Fenton oxidation ; biochemical treatment

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安浩东, 黄俊逸, 朱乐辉. 气浮-微电解-Fenton-厌氧/好氧工艺处理制药废水. 工业水处理[J], 2019, 39(8): 103-106 doi:10.11894/iwt.2018-0776

An Haodong. Air flotation-Fe/C microelectrolysis-Fenton-anaerobic-aerobic process for treatment of pharmaceutical wastewater. Industrial Water Treatment[J], 2019, 39(8): 103-106 doi:10.11894/iwt.2018-0776

某制药企业主要生产吡拉西坦原料药,生产过程中产生废母液、溶剂回收残液等高浓度废水和低浓度清洗废水,其中高浓度废水成分复杂,主要含有甲醇、甲苯、异丙醇、吡咯烷酮及部分中间产物等,废母液盐分高,难以直接生化处理。李亚峰等1研究认为,制药废水的处理难点在于废水中某些成分会降低可生化性,可选择物化与生化相结合的方式,发挥协调作用。张岩2也指出利用物化和生化联合处理此类废水效果较好。因此该工程采用气浮—微电解—Fenton氧化的预处理方案,提高废水的可生化性,去除部分难溶有机物,再通过UASB—A/O—生物滤池进行生化处理,以确保水质稳定达标。

1 水质水量

该工程设计处理水量800 m3/d,其中一期处理水量400 m3/d。目前只安装一期工程,废水产生量约350 m3/d,废水经处理达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》后直接外排。设计进、出水水质见表1

表1   设计进、出水水质

废水类型废水量/
(t·d-1
pHCOD/
(mg·L-1
NH3-N/
(mg·L-1
甲苯/
(mg·L-1
盐/
(mg·L-1
高浓度回收废液1008~910 0002001201 500
废母液33~5100 0001201060 000
清洗废水2007~82 500505800
生活污水50730020/500
出水标准6~96080.1/

注:甲苯排放标准执行《污水综合排放标准》中的一级标准。

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2 工艺流程及分析

2.1 工艺流程

具体工艺流程见图1

图1

图1   工艺流程


2.2 工艺过程

水量少、COD及盐分都很高的废母液经蒸发器全部蒸馏除盐,污冷凝水至调节池1,结晶后的污盐及高沸有机物交给有资质的单位进行处理。

生产车间产生的高浓度回收废液收集后排入调节池1,随后泵入气浮池,去除不溶性有机物及悬浮颗粒物,然后自流进入微电解池进行Fe/C微电解,对废水中的带环污染物进行开环,一定程度上提高废水的可生化性,之后废水进入Fenton氧化池,将难降解有机物氧化成小分子有机物和无机物。在Fe/C微电解和Fenton反应作用下,废水的生化性得到大幅改善,其COD也得到有效降解。将预处理后的废水同清洗废水、生活污水等低浓度废水在调节池2中进行混合,一起进入后续生化系统。调节池2废水被泵入混凝沉淀池,去除悬浮物,然后进入UASB厌氧系统,通过厌氧菌降解COD,出水进入A/O池,利用好氧菌及硝化反硝化细菌进一步去除COD和NH3-N。经过生化处理后的废水进入二沉池,去除A/O附带的污泥颗粒,生物滤池对废水进行深度处理,保证出水达标。后置臭氧接触池是否启动则根据污水的处理效果决定。

2.3 工艺说明

废母液的盐分和COD超高,采用蒸发预处理,蒸发后盐分降至1 000~2 000 mg/L,COD降至4 000~ 5 000 mg/L,提高后续生化处理能力。高浓度废水中含有甲苯等不溶于水的有机污染物,具有一定毒性,进入生化池会抑制微生物的生长,降低污泥活性,进而影响整个系统的处理效率。针对其不溶于水的特性,采用气浮法可去除90%以上此类物质。蒸发产生的污盐、高沸有机物和气浮产生的废渣交给有资质单位处理。

废水中还存在微量的甲苯、吡咯烷酮和部分中间产物等难降解环状有机物。根据程婷等3的研究,铁碳微电解与H2O2的耦合作用明显优于单一的铁碳微电解作用,不仅可以提高COD去除率,还可改善废水的可生化性。因此,该工程在铁碳微电解的基础上紧接Fenton氧化,2种强氧化作用的叠加可将带环有机物开环,保证出水的可生化性,减轻后续生化系统处理的压力。

对于浓度较高的制药废水,UASB和A/O的工艺组合不能完全保证出水水质稳定达标,因此后续增加1个生物滤池,占地面积小、处理效果好,可作为深度处理使用,进一步提高整个系统的出水水质。

3 主要构筑物及参数

(1)调节池。半地上式钢砼结构,2座,内附树脂防腐层,池底配有曝气管。调节池1尺寸为12.0 m×10.0 m×5.5 m,有效容积540 m3。设2台提升泵(Q=4.5 m3/h,H=16 m,电机功率1.1 kW)。调节池2尺寸为16.0 m×10.0 m×5.5 m,有效容积800 m3。设2台提升泵(Q=15 m3/h,H=12 m,电机功率1.1 kW)。

(2)气浮池。单体碳钢结构,1台,3布4油玻璃钢防腐,尺寸为6.0 m×2.1 m×2.2 m。气浮溶气罐1只,不锈钢结构,尺寸为D 400 mm×3 000 mm。设气浮空压机1台(排气量0.45 Nm3/min,工作压力0.7 MPa,电机功率4.0 kW),气浮循环泵1台(Q=4.5 m3/h,H=50 m,电机功率3.0 kW),加药装置3套。

(3)微电解池。地上式钢砼结构,4座,尺寸为2.5 m×2.5 m×2.8 m,内附FRP防腐层,有效容积60 m3,水力停留时间4 h。设叶桨组合搪瓷搅拌机3套(转速50 r/min,电机功率3.0 kW),加药装置4套,在线pH计2台。

(4)Fenton氧化池。地上式钢砼结构,4座,尺寸为2.5 m×2.5 m×2.8 m,内附FRP防腐层,有效容积60 m3,水力停留时间4 h。设叶桨组合搪瓷搅拌机3套(转速50 r/min,电机功率3.0 kW),加药装置4套,在线pH计2台。

(5)混凝沉淀池。地上钢砼结构,其中混凝段尺寸为1.60 m×1.60 m×5.5 m,2座,沉淀段尺寸10.5 m×3.5 m×5.5 m,1座。设加药装置3套,PP材质的斜管填料30 m3

(6)厌氧池。地上钢砼结构,1座,尺寸为12.6 m×9.0 m×8.0 m,有效容积800 m3

(7)A/O池。地上钢砼结构,1座,尺寸为25 m×15.5 m×5.2 m,有效容积1 744 m3。设工艺风机2台(Q=13.52 m3/min,升压49 kPa,电机功率18.5 kW),水下搅拌机2台,曝气系统1套,混合液回流泵3台(Q=20 m3/h,H=7 m,电机功率0.75 kW)。

(8)二沉池。地上钢砼结构,1座,尺寸为D 10.0 m×5.0 m。设吸泥机1台,桥式刮泥机1台。

(9)生物滤池。半地上钢砼结构,4座,每座尺寸为4.2 m×2.0 m×6.0 m,有效容积48 m3。设工艺风机2台(Q=2.92 m3/min,升压53.9 kPa,电机功率5.5 kW),反冲洗风机1台(Q=13.12 m3/min,升压63.7 kPa,电机功率30 kW),反洗泵1台(Q=260 m3/h,H=10.6 m,电机功率15 kW),生物滤池填料共60 m3(球形粒子,粒径D 3~6 mm,表观密度1.2~1.8 g/cm3,堆积密度0.7~1.0 g/cm3)。

(10)臭氧接触池。半地上钢砼结构,1座,每座尺寸为4.0 m×3.0 m×3.5 m,有效容积40 m3。设臭氧发生器1台(臭氧产量50 g/L)。

(11)污泥池。半地上钢砼结构,2座,配有4台污泥泵,2台叠螺式污泥脱水机(绝干泥处理量20~30 kg/h,功率0.57 kW),2套加药系统。其中污泥池1尺寸为3.0 m×3.0 m×5.5 m,污泥池2尺寸为4.0 m×3.0 m×5.5 m。

4 调试运行

4.1 预处理工段

根据水质的不同,铁碳微电解与Fenton氧化反应的药品使用量及处理效率也有很大不同。为保证其处理效率,取高浓度废水进行小试,优化运行条件、药品投加量及反应时间等,最终确定其实际运行条件:铁碳微电解预处理时,pH为2~3,铁碳比为1:1,最佳铁粉投加量为2 g/L;Fenton预处理时,pH为3~4,最佳30%双氧水投加量为2.5 L/m3,硫酸亚铁投加量为2 g/m3。反应时间4 h,其COD去除率可达46%,氨氮去除率可达43%。

4.2 UASB厌氧工段

厌氧池进水温度控制在20~35 ℃,pH控制在6~8,投加生活污水处理厂脱水污泥120 t进行污泥的接种与驯化。因接种污泥活性较差,厌氧池的COD启动负荷为0.2~0.5 kg/(m3·d),每天监测,当COD去除率达到50%以上时,逐渐增加进水浓度直至达到设计要求,此过程约30 d。驯化完成后,厌氧池的COD去除率达到65%以上。

4.3 A/O工段

该工程好氧池反应器总容积为1 744 m3,按曝气池蓄水量的0.5%~0.8%投加脱水活性污泥,由于脱水污泥含水率约80%,则总需脱水污泥80 t。之后将曝气池注满有机废水(用清水对废水进行混合,至COD>300 mg/L),控制进水温度在20~35 ℃、pH中性、溶解氧保持在1.5~2.5 mg/L,开始培菌步骤,先闷曝3~5 h后开始静沉。但静沉前应将溶解氧提高到2.5~3 mg/L。此后再闷曝、静沉,重复此步骤,当测得COD较最初降低50%时,再向曝气池加入设计处理量50%的有机废水,经过5~7 d的培养,曝气池污泥质量浓度(MLSS)达到1 500 mg/L左右时,可进入驯化步骤。驯化时按设计处理量的30%左右连续进水,溶解氧控制在1.5~3 mg/L,在系统正常运行前提下每天按现有处理量的10%递增进水,直至达到设计处理量。驯化完成后,A/O池的COD去除率达到85%以上,氨氮去除率达到80%以上。

4.4 生物滤池工段

生物滤池采用自然挂膜法,需7~10 d。挂膜前先用清水清洗滤料,之后在滤池中注满待处理污水,控制污水温度在15~35 ℃,pH中性,COD在300~500 mg/L。开启风机进行闷曝,每隔12 h测定1次COD,当COD降至最初的50%以下时,补充设计处理量50%的有机废水,重复此步骤。驯化时同A/O工段一样,按比例逐渐增加进水直至达到设计处理量。最终生物滤池的COD去除率可达60%以上,氨氮去除率达到50%以上。

4.5 运行效果

经过3个月的调试,系统运行已趋稳定。对各主要构筑物的出水连续取样监测15 d,结果见表2

表2   系统各单元运行效果

处理单元pHCOD/
(mg·L-1
NH3-N/
(mg·L-1
甲苯/
(mg·L-1
调节池18~99 256~9 630192~216110.54~126.86
气浮池7~98 320~8 500178~18612.32~15.18
微电解池2~47 124~7 430158~1625.64~8.13
Fenton池3~45 752~5 965135~1431.22~1.51
调节池27~93 350~3 66875~882.32~2.57
混凝沉淀池8~92 984~3 27670~852.03~2.16
厌氧池6~81 050~1 39046~530.75~0.78
A/O池7~895~12610~150.09~0.13
生物滤池7~828~463~70.05~0.07

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表2可知,该工艺对COD的去除率为99.6%,NH3-N去除率为97.5%,甲苯去除率为99.9%。

5 经济分析

该项目为新建项目,投资共计500万元,主要包括土建、设备及安装费用等。不计污泥处置费和设备折旧费的情况下,系统总的运行费用合计约6.6元/m3。其中药剂费用约5.2元/m3,电费约1.1元/m3,人工费约0.3元/m3

6 结论

采用气浮—铁碳微电解—Fenton氧化预处理和厌氧池—A/O池—生物滤池三级生化处理的方案处理某制药企业产生的废水,其出水COD≤60 mg/L、NH3-N≤8 mg/L、SS≤20 mg/L,可达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》,甲苯≤0.1 mg/L,达到《污水综合排放标准》一级标准。该工艺处理效果较好,系统运行稳定,对出水要求较高的工程项目有很好的借鉴意义。

参考文献

李亚峰, 高颖.

制药废水处理技术研究进展

[J]. 水处理技术, 2014, 40 (5): 1- 4.

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张岩.

制药废水处理技术研究进展

[J]. 工业水处理, 2018, 38 (5): 5- 9.

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程婷, 李海松, 王敏, .

铁碳微电解/H2O2耦合类Fenton法深度处理制药废水

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