工业水处理, 2019, 39(12): 101-102, 106 doi: 10.11894/iwt.2018-1123

工程实例

除硫酸盐预处理-UASB-MBR处理黄姜皂素废水

方志斌,

Desulfate pretreatment-UASB-MBR treatment of diosgenin wastewater

Fang Zhibin,

收稿日期: 2019-10-21  

Received: 2019-10-21  

作者简介 About authors

方志斌(1980-),工程师电话:18975892712,E-mail:fangmiu@163.com , E-mail:fangmiu@163.com

摘要

采用多工艺组合(物化、酸相厌氧、曝气沉淀等)对黄姜皂素废水中的硫酸根进行预处理,再用UASB-MBR工艺进一步处理,处理量100 m3/d。工程实践表明:预处理组合工艺对硫酸根有较好的去除率,整个工艺对COD的去除率达到92%,硫酸根去除率达到95%,出水各项指标均达到《皂素工业水污染物排放标准》(GB 20425-2006)排放标准要求。

关键词: 皂素废水 ; 制药废水 ; 预处理 ; 酸相厌氧 ; UASB ; MBR

Abstract

The sulfate in diosgenin wastewater is pretreated by the combined processes of physicochemical, acidic anaerobic and aeration precipitation. Then the wastewater is further treated by UASB-MBR process with a capacity of 100 m3/d. Engineering practice shows that the combined pretreatment process can effectively remove the sulfate. The removal rates of COD and sulfate in the whole process reach 92% and 95%, respectively. The various indexes of the discharged water meet the discharge standard of Discharge Standard of Water Pollutants for Sapogenin Industry(GB 20425-2006).

Keywords: diosgenin wastewater ; pharmaceutical wastewater ; pretreatment ; acidic anaerobic ; UASB ; MBR

PDF (0KB) 元数据 多维度评价 相关文章 导出 EndNote| Ris| Bibtex  收藏本文

本文引用格式

方志斌. 除硫酸盐预处理-UASB-MBR处理黄姜皂素废水. 工业水处理[J], 2019, 39(12): 101-102, 106 doi:10.11894/iwt.2018-1123

Fang Zhibin. Desulfate pretreatment-UASB-MBR treatment of diosgenin wastewater. Industrial Water Treatment[J], 2019, 39(12): 101-102, 106 doi:10.11894/iwt.2018-1123

黄姜是生产甾体激素类药物的基础植物原料,其加工生产皂素过程中会产生高浓度有机废水。该废水酸度高(pH在0.5~2)、有机物高(CODCr为26 000~32 000 mg/L)、硫酸根浓度高(SO42-在10 000~15 000 mg/L)、色度高、可生化性差(B/C≈0.27)1,属高难度处理废水,国内鲜有成功工程应用。湖南某公司废水处理项目实施后,出水一直稳定达到《皂素工业水污染物排放标准》(GB 20425—2006)排放标准要求。笔者对该项目的工艺流程、特点及运行情况进行介绍,以期为皂素类废水处理提供一定借鉴和参考。

1 工程概况

1.1 废水水质水量

设计水量为100 m3/d,每天处理24 h,处理水量5 m3/h。废水主要来源为黄姜水解废水,经废水站处理后达到《皂素工业水污染物排放标准》(GB 20425— 2006)要求(见表1)。

表1   废水水质水量

项目pHCODCr/(mg·L-1)SO42-/(mg·L-1)色度/倍悬浮物/(mg·L-1)总磷/(mg·L-1)
进水水质0.5~226 000~ 32 00010 000~ 15 0003 000~ 4 000200~35010~15
排放标准6~930080700.5

新窗口打开| 下载CSV


1.2 工艺流程

针对该废水酸度高、硫酸盐高、有机物浓度高、总磷含量高的特点,采用物化—酸相厌氧等预处理工艺去除水体中的大部分硫酸根,之后进入UASB+MBR工艺,具体工艺流程见图1

图1

图1   工艺流程


高浓度有机废水一般采用厌氧方法处理,但高浓度的硫酸盐会对厌氧产生影响:硫酸盐还原菌(SRB)与产甲烷菌(MPB)竞争基质(乙酸、H2);硫酸盐还原产物——硫化物浓度很高时,会降低产甲烷菌的活性2。因此,去除废水中的硫酸根相当重要。废水进入中和池与石灰反应,泥水混合物由压滤机过滤;滤液进入酸相厌氧池中,通过占优势的SRB菌将SO42-还原成S2-,酸性条件下形成硫化氢气体,外排至废气处理装置。为进一步消除S2-对生化系统的影响,酸相厌氧出水进入微氧曝气池中,利用好氧脱硫杆菌将S2-氧化成硫单质3,同时加入少量铁盐,形成FeS沉淀去除。

1.3 主要处理单元

(1)调节池。收集、贮存黄姜水解废水,均匀水质水量,保障后续系统的连续稳定运行。设计有效池容100 m3,数量1座,停留时间24 h。

(2)中和池。调节池废水定量泵入中和池中,加入石灰调节pH至8.5~9.5,随后进入压滤机脱水,泥水分离。Ca2+与SO42-反应形成CaSO4沉淀,去除大部分SO42-;Ca2+与PO43-反应形成Ca3(PO4)2沉淀,去除水中的磷酸盐。同时利用絮凝、共聚作用去除水中部分大分子有机物,降低废水中的COD。

(3)酸相厌氧池。控制酸相厌氧池pH在5~6以内,用SRB菌将SO42-还原成S2-。酸相厌氧池设计SO42-负荷为1.7 kg/(m3·d),尺寸6.5 m×5.0 m×8.0 m,数量1座,有效停留时间58 h。设置硫化氢气体收集、处理装置1套,防止二次污染。

(4)微氧曝气池。在微氧条件下利用好氧脱硫杆菌将S2-氧化成硫单质。控制曝气池DO在1 mg/L以内,防止硫化物过度氧化成硫酸盐。微氧曝气池设计尺寸为5.0 m×4.0 m×5.0 m,数量1座,有效停留时间21 h。

(5)沉淀池。微氧曝气池出水进入沉淀池进行泥水分离。沉淀池前段设加药反应池,加入纯碱、少量亚铁盐和助凝剂进一步去除水中的硫化物,降低硫化物对后续产甲烷菌的影响;同时降低废水中的硬度,提高UASB池进水碱度。沉淀池设计尺寸6.0 m×4.0 m×5.0 m,数量1座。

(6) UASB池。沉淀池出水进入UASB池中,利用占优势的MPB菌将废水中的绝大部分有机物转化成甲烷和二氧化碳。UASB池设计CODCr容积负荷1.5 kg/(m3·d),上升流速0.3 m/h,Q为18 m3/h,回流泵4台,2用2备,CODCr产气率设计0.4 m3/kg。尺寸8.3 m×8.3 m×8.5 m,数量2座。设置沼气收集、贮存装置1套,脱硫脱水后利用。

(7)好氧池。UASB池出水进入好氧池,利用好氧微生物进一步去除水中的有机物、色度。好氧池设计CODCr污泥负荷0.16 kg/(kg·d),好氧池MLSS取6 000 mg/L,设计CODCr容积负荷0.89 kg/(m3·d),尺寸9 m×7.5 m×5.0 m,数量1座。

(8) MBR池。在MBR池中对好氧池泥水混合物进行泥水分离,同时将活性污泥回流至好氧池,维持好氧池高污泥浓度,提高好氧池的去除率;剩余污泥排至污泥浓缩池中,进行脱水处理。MBR膜组件采用中空纤维膜,共2套,每套设计168 m2。设计膜通量15 L/(m2·h),曝气量1.45 m3/min,反洗流量10 m3/h,抽吸泵运行时间为8:2。配套化学清洗装置1套,定时进行化学清洗,保证系统的稳定运行。

(9)清水池。收集MBR产水泵出水,为反洗泵提供反洗水。尺寸2.5 m×2.0 m×5.0 m,数量1座。

1.4 工艺特点

(1)采用石灰中和加板框压滤机分离泥水混合物工艺,去除水体中的部分硫酸根和磷酸盐,降低酸相厌氧池的进水硫酸根负荷。直接采用板框压滤机过滤工艺可省掉沉淀池与污泥浓缩工艺,无需添加助凝剂,出水水质好,避免酸相厌氧布水器的堵塞。

(2)酸相厌氧与微氧曝气池工艺可进一步降低废水中的硫酸根,消除硫酸根对MPB菌的抑制作用,UASB池不存在SRB对MPB菌的竞争性与非竞争性抑制,MPB菌占有优势,对COD的去除效果较好3

(3)好氧工艺采用MBR工艺,污泥浓度高,抗冲击能力强,保证废水中的有机物和色度能被持续稳定地去除,出水水质好。

(4)设置了硫化氢气体去除装置,有效防止二次污染,设置沼气收集利用装置,有效利用了废弃资源。

2 运行情况

该项目投运以来,出水水质能稳定达到《皂素工业水污染物排放标准》(GB 20425—2006)要求,COD去除率≥92%,硫酸根去除率≥95%。系统各工艺段出水及平均去除率见表2

表2   系统运行情况

项目CODCr/(mg·L-1)去除率/%SO42-/(mg·L-1)去除率/%
进水31 00013 000
中和/压滤19 000394 20068
酸相厌氧池18 200475082
微曝气/沉淀池16 800852030
UASB池1 7509024054
MBR/清水池26085240
排放标准300

新窗口打开| 下载CSV


3 经济分析

该项目实际运行水量80~100 m3/d,运行费用为8.9元/m3,其中电费3.4元/m3,药剂费用3.7元/m3,其他费用1.8元/m3

4 结论

(1)采用酸相厌氧工艺将硫酸盐还原成硫化物,硫化物在微氧曝气池中被好氧脱硫杆菌氧化成硫单质,效果较好,能有效去除废水中的硫酸盐。

(2) UASB工艺没有SRB与MPB菌的竞争性抑制,对黄姜废水的COD去除率较高,达到90%。

(3) MBR膜运行一段时间后需进行化学清洗。采用碱+次氯酸钠与酸洗相结合的清洗方式可很好地恢复膜通量。

参考文献

毕亚凡, 汪建华, 严向东, .

黄姜皂素废水厌氧处理间歇试验研究

[J]. 工业水处理, 2005, 25 (9): 45- 48.

DOI:10.3969/j.issn.1005-829X.2005.09.014      [本文引用: 1]

冀滨弘, 章非娟.

高硫酸盐有机废水厌氧处理技术的进展

[J]. 中国沼气, 1999, 17 (3): 3- 7.

DOI:10.3969/j.issn.1000-1166.1999.03.001      [本文引用: 1]

王白杨, 王正辉, 张卓, .

UASB/曝气沉淀/IC反应器处理高浓度硫酸盐有机废水

[J]. 中国给水排水, 2008, 24 (20): 54- 57.

DOI:10.3321/j.issn:1000-4602.2008.20.015      [本文引用: 2]

/