工业水处理, 2021, 41(3): 44-47 doi: 10.11894/iwt.2020-0340

试验研究

利用电渗析和反渗透耦合处理高盐废水的研究

郝亚超,, 张成凯, 李亮, 刘祺, 郝润秋, 付春明, 肖彩英, 李亚宁, 周立山,

Treatment of high salinity wastewater by electrodialysis coupled with reverse osmosis

Hao Yachao,, Zhang Chengkai, Li Liang, Liu Qi, Hao Runqiu, Fu Chunming, Xiao Caiying, Li Yaning, Zhou Lishan,

通讯作者: 周立山, 博士。电话: 15022715410, E-mail: zhoulsh2@cnooc.com.cn

收稿日期: 2020-08-6  

基金资助: 国家科技重大专项.  2017ZX07017-002-01
国家科技重大专项.  2017ZX07017-002-02
中国海洋石油集团有限公司科技项目.  CNOOC-KJ 135 ZDXM 33 TJY 002-2018

Received: 2020-08-6  

作者简介 About authors

郝亚超(1982-),博士电话:13652163436,E-mail:13652163436@163.com , E-mail:13652163436@163.com

Abstract

The high salinity wastewater discharged from a chemical enterprise was treated by electrodialysis and reverse osmosis coupling technology. The effects of electrodialysis voltage, make-up water flow and reverse osmosis recovery rate on the treatment results of high salt wastewater were investigated. The results showed that concentrated brine with TDS of 185.32 g/L and fresh water with TDS of 10 mg/L without TOC could be obtained from the treated high salinity wastewater, which could be reused in chlor alkali industry and reclaimed water system respectively.

Keywords: high salinity wastewater ; electrodialysis ; reverse osmosis

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本文引用格式

郝亚超, 张成凯, 李亮, 刘祺, 郝润秋, 付春明, 肖彩英, 李亚宁, 周立山. 利用电渗析和反渗透耦合处理高盐废水的研究. 工业水处理[J], 2021, 41(3): 44-47 doi:10.11894/iwt.2020-0340

Hao Yachao. Treatment of high salinity wastewater by electrodialysis coupled with reverse osmosis. Industrial Water Treatment[J], 2021, 41(3): 44-47 doi:10.11894/iwt.2020-0340

高盐废水的成分复杂、污染物较多,若不经处理直接排放,对人体健康及周围环境将造成极大危害1。目前,处理处理高盐废水的主要方法有:电化学、膜分离技术2-3、蒸发法及离子交换技术4、生物法5以及不同耦合技术6。电渗析耦合反渗透(ED-RO)技术在占地、投资和能耗等方面具有巨大优势,将其用于对高盐废水的处理,符合当前化工企业实现“清洁生产”的需求。

笔者在辽宁葫芦岛某化工厂原有生化处理工艺的基础上,采用以高效电渗析装置为核心的ED-RO工艺,开发适用于化工行业高盐水的资源化回收利用新技术,以期为实现化工行业“清洁生产”提供参考。

1 实验部分

实验所用原水为氯醇法环氧丙烷装置工艺出水,pH为6.5,含盐量约为51.2 g/L,盐型为氯化钠,钙离子、镁离子、悬浮物含量分别为46.49、6.62、225.4 mg/L。

本研究预处理系统采用管式微滤膜(TMF)与树脂吸附技术。TMF选用美国POREX公司生产的MME3005601VP管式微滤膜膜装置,膜元件数量为24支,总膜面积3.36 m2,过滤孔径0.05 μm;树脂采用天津允开001×7型弱酸性阳离子交换树脂,装置尺寸D 300 mm×1 650 mm,树脂填充量60 L。电渗析装置为两级,选用钛涂钌电极,隔板厚度1 mm,日本astom单价离子膜,每级膜面积均为30 m2,极室与浓缩室均配有在线pH仪,控制加酸计量泵,维持其正常pH范围;反渗透装置选用陶氏反渗透膜SW30HRLE-4040,6芯一级串联排列,采用南方泵业轻型立式多级离心泵CDLF1-36为反渗透进水泵。

1.1 实验流程

实验流程如图 1所示。

图1

图1   实验流程


原水依次泵入TMF、树脂装置后,分别去除悬浮物及钙、镁等杂质离子后作为一级ED原水,一级ED产生的脱盐水和浓缩液分别作为RO进水和二级ED进水。二级ED产生的浓缩液进入氯碱工序,二级ED产生的脱盐水进入臭氧氧化装置,最终返回原水箱。RO浓缩液经臭氧氧化后返回原水桶,RO产生的淡水可工厂回用等。ED-RO系统启动时,极水是质量分数为3%的硫酸钠溶液,浓缩室、脱盐室和电极室经离心泵独立循环流动。为得到纯度更高的NaCl,ED系统膜片采用单价离子膜。

1.2 分析方法

钙、镁采用EDTA自动点位滴定法,TOC采用德国Elementar vario TOC总有机碳分析仪测定,TDS按照《工业用化学品具有高溶解性的固体和液体水溶性测定》(GB/T 27841—2011)中规定的方法进行测定。

2 结果与讨论

2.1 预处理流程

原水中的Ca2+、Mg2+、悬浮物经预处理后分别由46.49、6.62、225.4 mg/L降至0.02、0.001 4、0.23 mg/L,达到后续进膜水质要求,减少膜结垢的风险,延长膜运行周期,并大大节约了系统运行成本。

2.2 电渗析浓缩过程

2.2.1 电压对电渗析浓缩过程的影响

考察了电压对电渗析浓缩的影响,电压设定为35、40、45、50、55 V,两级电渗析补水流量均设为500 L/h,各室循环流量2 500 L/h,运行参数稳定后,开始取样,结果见图 2

图2

图2   电压对电渗析浓缩过程的影响


与二级电渗析相比,一级电渗析处理难度较低,因此重点分析二级电渗析出水水质。由图 2可知,随着电压的升高,二级电渗析浓缩液含盐量和硬度逐渐增高,脱盐水含盐量逐渐降低。这主要是因为随着电压升高,电场力增加,离子迁移速率提高,浓缩液含盐量逐渐上升,但随着电压升高,浓缩液含盐量的增幅逐渐减低,原因主要有三:一是随着电压的升高,稳定电流逐渐升高,各室的产热反应上升;二是随着浓缩液和脱盐水含盐量差逐渐加大,ED膜的渗透压逐渐升高,电场力需要克服的阻力提高,电迁移效果减弱;三是随着ED膜两侧的渗透压差增大,存在部分水迁移至浓室现象。单价离子膜对于二价离子无法实现完全截留,导致二级浓缩液中钙镁含量也相应提高。综合考虑,当电压达到50 V时,为最佳实验操作条件,二级电渗析浓室盐质量浓度达到185.32 g/L,钙、镁质量浓度分别为74.87、4.2 μg/L,悬浮物质量浓度为0.73 mg/L,通过补加氯化钠,达到企业一级精制盐水标准,可用于氯碱工业;一级电渗析淡水盐质量浓度为24.8 g/L。

2.2.2 补水流量对电渗析浓缩的影响

考察了补水流量对电渗析浓缩的影响,补水流量设定为300、400、500、600、700 L/h,两级电渗析电压均设为50 V,各室循环流量2 500 L/h,运行参数稳定后,开始取样,结果见图 3

图3

图3   补水流量对电渗析浓缩的影响


图 3可知,电压设定为50 V,随着补水流量的增加,系统稳定后二级电渗析浓缩液含盐量和钙镁浓度基本保持不变,但有微弱提升,一级电渗析脱盐水钙、镁及含盐量均逐渐上升。这主要是因为电压不变,单位时间离子迁移数量保持不变,浓缩液的含盐量保持不变,脱盐水的含盐量上升。但随着脱盐水含盐量上升,淡室电阻减小,膜两侧渗透压差降低,电迁移速率微弱增加,浓缩液的含盐量随即上升。综合考虑,最佳补水流量为500 L/h,得到钙、镁质量浓度分别为3.4、0.4 μg/L,悬浮物质量浓度为0.73 mg/L,盐质量浓度为25 g/L的一级淡水,将其作为原水,进入反渗透单元中。

2.3 反渗透浓缩过程

2.3.1 回收率对反渗透浓缩的影响

保持进水pH为6.5,进水流量为500 L/h,投加3 mg/L的THY-142型有机膦阻垢剂,考察了回收率对RO浓缩液TDS的影响,回收率设定为40%、45%、50%、55%、60%,运行参数稳定后,开始取样,结果见图 4

图4

图4   回收率对浓水TDS含量的影响


图 4可知,进水流量一定,随着回收率的升高,RO浓水TDS也随之增加,但运行压强也会相应增加,导致系统能耗上升,当回收率为50%,压强达到3.8 MPa,RO浓水含盐量达到51.3 g/L,钙、镁质量浓度分别为1.2、0.1 μg/L,悬浮物质量浓度为0.04 mg/L,反渗透膜可有效截流钙、镁及悬浮物杂质,浓水含盐量与原水水质含盐量相似,可回至原水箱内。

2.3.2 进水流量对反渗透浓缩液TDS的影响

保持进水pH为6.5,投加3 mg/L的THY-142型阻垢剂,回收率50%,考察了进水流量对RO浓缩液TDS的影响,设定进水流量为300、400、500、600、700 L/h,回收率设为50%,运行参数稳定后,开始取样,结果见图 5

图5

图5   进水流量对浓水TDS含量的影响


图 5所示,回收率一定,随着进水流量的升高,RO浓水TDS含量随之增加。原因可能为,随着进水流量的升高,进膜压强上升,反渗透膜产生压密效应,导致浓水TDS与进水流量呈正相关。进水流量为500 L/h时,反渗透运行压强达到3.8 MPa,RO浓水TDS达到51.2 g/L,淡水TDS为10 mg/L,TOC为0,达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920—2002),可回用于工厂中水系统。

2.4 长周期运行实验

长周期运行实验结果见图 6

图6

图6   时间对工艺参数的影响


图 6可知,通过长周期运行实验,进水pH保持为6.5,电渗析操作电压为50 V,补水流量500 L/h,各室循环流量2 500 L/h,当运行时间达到70 d左右时,交换膜的表面或内部被堵塞,引起膜电阻增大,使隔室水流阻力升高,浓水含盐量降低,采用质量分数为2.0%的柠檬酸和0.1%的氢氧化钠进行化学清洗,膜性能可恢复至正常值的98.5%。反渗透运行压强保持为3.8 MPa,压降为0.24 MPa,投加3 mg/L的THY-142型阻垢剂,当运行时间达到60 d左右时,反渗透系统压差明显升高,产量降低,采用pH=12的氢氧化钠和质量分数为0.2%的过氧化氢/过乙酸进行化学清洗,膜性能可恢复至正常值的97%,由于反渗透进水为高盐废水,回收率达到50%,对膜寿命会造成一定的影响。

3 结论

原水经TMF及树脂吸附预处理后,在电压50 V,补水流量500 L/h,各室循环流量2 500 L/h操作条件下,经电渗析浓缩,得到二级浓缩液含盐量达到185.32 g/L,钙、镁质量浓度分别为74.87、4.2 μg/L,悬浮物质量浓度为0.73 mg/L,通过补加氯化钠,达到企业一级精制盐水标准,可用于氯碱工业;得到盐质量浓度25 g/L,钙、镁质量浓度分别为3.4、0.4 μg/L,悬浮物质量浓度为0.73 mg/L的脱盐水,经回收率为50%的反渗透处理,得到TDS为10 mg/L、不含TOC的淡水,达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920—2002)要求,可回用于工厂中水系统,反渗透浓缩液与二级电渗析脱盐水各组分与原水相似,可返回原水箱。本研究实现高盐废水的资源化利用,并为实际工程的设计提供技术参考。

参考文献

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