工业水处理, 2022, 42(4): 164-169 doi: 10.19965/j.cnki.iwt.2021-0775

工程实例

铅锌冶炼废水脱盐零排放工程实例

夏传,1, 刘双2, 李绪忠,1, 王杰1, 李运龙1

1.长沙有色冶金设计研究院有限公司, 湖南 长沙 410014

2.长沙华时捷环保科技发展股份有限公司, 湖南 长沙 410205

Engineering example of desalination zero⁃discharge of lead and zinc smelting wastewater

XIA Chuan,1, LIU Shuang2, LI Xuzhong,1, WANG Jie1, LI Yunlong1

1.CINF Engineering Co. , Ltd. , Changsha 410014, China

2.Changsha Hasky Environmental Protection Technology Development Co. , Ltd. , Changsha 410205, China

收稿日期: 2022-03-07  

Received: 2022-03-07  

作者简介 About authors

夏传(1989—),硕士,工程师E⁃mail:xch1989@126.com , E-mail:xch1989@126.com

李绪忠,硕士,正高级工程师E⁃mail:610235358@qq.com , E-mail:610235358@qq.com

摘要

以云南某铅锌冶炼厂废水脱盐工程为例,从废水特点、设计参数、工艺流程、物料平衡、运行效果等角度出发,对脱钙软化+膜浓缩+蒸发结晶的脱盐零排放综合工艺进行介绍。其中,脱钙软化工序采用CO2+NaOH脱除硬度;膜浓缩工序采用高压海淡膜+碟管式反渗透浓缩,辅以中低压卷式膜对产水进行脱盐淡化;蒸发结晶工序采用硫酸钠三效结晶+冷冻结晶+氯化钠单效结晶+杂盐干燥进行盐硝分离。脱钙软化生成的碳酸钙渣可用作铅锌冶炼原污酸处理的中和剂,不产生固废。该工程产水水质优于设计要求,总溶解性固体11~23 mg/L、总硬度(以CaCO3计)2~5 mg/L、电导率20.2~34.9 μS/cm,膜浓缩系统回收率≥85%、脱盐率≥99%,出水回用可显著改善全厂水质。该工程自投产以来运行稳定,产水水质良好,且实现盐硝分离,结晶盐质量分数均≥92%,并以产品盐外售,扣减收益后运行费用为18.26元/m3

关键词: 铅锌冶炼废水 ; 膜浓缩 ; 多效蒸发 ; 脱盐 ; 零排放

Abstract

Taking the wastewater desalination project of a lead-zinc smelting plant in Yunnan Province as an example, the zero-discharge desalination process of decalcification softening+membrane concentration+evaporation crystallization was introduced from the perspectives of wastewater characteristics, design parameters, process flow, material balance and operation effect. CO2+NaOH was used to remove hardness in the decalcification softening process. RO1+DTRO concentration was used in membrane concentration process, supplemented by RO2 for desalinate of produced water. Sodium sulfate tri-effect crystallization+freezing crystallization+sodium chloride single-effect crystallization+mixed salt drying was used in the evaporation crystallization process for sodium sulfate and sodium chloride separation. Calcium carbonate slag generated from the decalcification and softening could be used as a neutralizer for raw acid treatment of lead and zinc smelting, and no solid waste was generated. The water quality of produced water was better than the design requirements, including 11-23 mg/L total dissolved solids, 2-5 mg/L total hardness in CaCO3, 20.2-34.9 μS/cm conductivity. Recovery rate of membrane concentration≥85%, desalination rate≥99%. The effluent reuse could significantly improve the water quality of the whole plant. The project has been running steadily since it was put into operation, with good water quality and sodium sulfate- sodium chloride separation. The crystalline salt mass fraction was more than 92% and was sold out as product salt. The operating cost was 18.26 yuan/m3 after deduction of return.

Keywords: lead-zinc smelting wastewater ; membrane concentration ; multi-effect evaporation ; desalination ; zero-discharge

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夏传, 刘双, 李绪忠, 王杰, 李运龙. 铅锌冶炼废水脱盐零排放工程实例. 工业水处理[J], 2022, 42(4): 164-169 doi:10.19965/j.cnki.iwt.2021-0775

XIA Chuan. Engineering example of desalination zero⁃discharge of lead and zinc smelting wastewater. Industrial Water Treatment[J], 2022, 42(4): 164-169 doi:10.19965/j.cnki.iwt.2021-0775

根据《有色金属工业发展规划(2016—2020)》,2020年末我国铅锌产量达1 175万t,结合铅锌工业废水估算系数,废水排放量达6 400万t/a,废水外排造成严重的环境污染和水资源浪费1-2。目前,山东、广西、河北、辽宁等省份将废水中的总溶解性固体(TDS)和氯化物列入排放指标并明确限值,但传统的处理工艺无法达到限值要求,废水外排问题亟待解决3

铅锌冶炼废水多采用石灰(石)中和、石灰铁盐除砷、硫化除重金属等常规处理方法,出水为高盐高硬度废水4-5,仅能低水质回用,且极易造成管道及设备结垢。累积回用时使盐分积聚引起设备腐蚀,逐渐不满足回用要求,打破全厂水平衡,甚至造成停产。

千万量级的铅锌冶炼废水经传统方法处理后无法回用又限制外排,因此研究发展铅锌冶炼废水零排放势在必行。国内对工业废水零排放曾有报道6-7,但关于废水深度脱盐及盐硝分离则鲜有报道。笔者以云南某铅锌冶炼厂的废水处理工程为例,对原达标外排的废水进行脱盐处理并回用,旨在为铅锌冶炼废水脱盐零排放提供一种解决方案,具有明显的环境效益。

1 工程概况

该工程于2020年3月开工建设,2020年12月调试并投入运行。原废水处理站采用石灰中和+石灰铁盐法处理工艺。该工程进水主要来自原废水处理站出水、循环水系统排污水,工程设计规模为800 m3/d,330 d/a,处理出水全部回用。

工程进水按《铅、锌工业污染物排放标准》(GB 25466—2010)表2限值控制,出水满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T 50050—2017)中表6.1.3限值。主要进、出水水质见表1

表1   设计进、出水水质

Table 1  Designed influent and effluent water quality

项目pHCODCrNa+Cl-SO42-Ca2+总硬度TDS电导率
进水10403 0651 7045 3405101 27510 71317 142
出水6~9≤10≤20≤50≤150≤250

注:除pH、电导率(μS/cm)外,其余项目单位均为mg/L,总硬度以CaCO3计。

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表2   蒸发结晶工序物料 (t/d)

Table 2  Materials of evaporated crystallization process

项目进液硫酸钠干盐氯化钠干盐杂盐生蒸汽(0.2~0.4 MPa)
数值1206.921.790.7496.9

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表3   主要物料平衡计算

Table 3  Indicators of main material balance

项目水量pHCODCrNa+Cl-SO42-Ca2+总硬度TDS电导率
进水污酸出水40011.5204 9312 8088 1797001 75016 689.6226 703.39
循环排污水4009601 2006002 5003208004 718.607 549.76

多介质、

超滤回水

235871.222 788.061 370.864 054.558.00208 314.6113 303.37
加权水质1 0359.7447.093 002.511 628.365 047.75396.02990.0510 161.5716 258.51
脱钙软化工序进水1 0359.7447.093 002.511 628.365 047.75396.02990.0510 161.5716 258.51
加入NaOH1042 280.39
排碳酸钙泥a1511662.373 427.571 612.784 999.4423 205.3315010 166.8716 266.99
出水1 0301137.673 427.571 612.784 999.4460.0015010 166.8716 266.99
膜浓缩工序螯合树脂交换床进水1 0301137.673 427.571 612.784 999.4460.00150.0010 166.8716 266.99
树脂换钠脱钙b57.5051.50
出水1 0301137.673 485.071 612.784 999.4410.0025.0010 174.3716 278.99
超滤装置进水1 030837.673 485.071 612.784 999.4410.0025.0010 174.3716 278.99
产水930826.373 485.071 612.784 999.4410.0025.0010 161.0716 257.71
排水1008116.513 485.071 612.784 999.4410.0025.0010 253.2116 405.13
RO1反渗透超滤产水930826.373 485.071 612.784 999.4410.0025.0010 161.0716 257.71
RO2浓水225878754051 25536.282 550.684 081.08
加权水质1 025825.373 353.331 551.814 810.469.6224.059 776.9615 643.14
产水72081.08143.2066.27205.430.411.03417.52668.03
浓水305882.7310 933.555 059.6915 684.5231.3778.4331 877.8351 004.54
RO2反渗透RO1产水72081.08143.2066.27205.430.411.03417.52668.03
DTRO产水1858454225177823.891 580.722 529.15
加权水质90581.70224.57103.92322.160.641.61654.761 047.62
产水68080.078.974.1512.870.030.0626.1641.85
浓水22586.62874.84404.851 254.982.516.282 550.684 081.08
DTRO反渗透进水305882.7310 933.555 059.6915 684.5231.3778.4331 877.8351 004.54
产水18584.10542.16250.89777.741.563.891 580.722 529.15
浓水1208203.1526 849.4712 425.0638 516.4277.04192.6078 282.28125 251.64
蒸发结晶工序进水1208.00203.1526 849.4712 425.0638 516.4277.04192.6078 282.28125 251.64
蒸馏水1108.00101.580.000.000.000.000.00185.18296.30

注:除水量(m3/d)、pH、电导率(μS/cm)外,其余项目单位均为mg/L,总硬度以CaCO3计;a碳酸钙泥沉淀去除钙量折算成水溶液平均浓度;b树脂交换钠脱钙量折算为过流量平均浓度;蒸发结晶工序干盐量(含水率0.5%):硫酸钠6.92 t/d、氯化钠1.79 t/d、杂盐0.74 t/d。

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表4   主要构筑物及设备参数

Table 4  Main structures and parameters of equipments

项目主要构筑物及装置主要设备参数
脱钙软化废水脱盐调节池1座,砼结构,尺寸18 m×5.5 m×4.5 m;提升泵2台,Q=50 m3/h,H=20 m,功率11 kW,1用1备;HRT为8 h
脱钙反应/絮凝槽3座,碳钢防腐,尺寸D 3 m×4 m;搅拌机3台,功率7.5 kW;HRT为30 min
浓密池、过滤器1座,碳钢防腐,尺寸D 9 m×4.65 m;过滤器2台,玻璃钢设备,尺寸D 3.3 m×6 m,带悬浮填料
中间水池1座,砼结构,尺寸12 m×4 m×4.5 m;提升泵2台,Q=50 m3/h,H=42 m,功率15 kW,1用1备;HRT为4 h
膜浓缩工序膜车间1座,框架结构,尺寸36 m×16 m×7 m,内含多介质过滤器、树脂、超滤装置、反渗透系统等
多介质过滤器、树脂、超滤装置2台D 2.5 m多介质过滤器,3台D 1 m×2.8 m螯合树脂交换床,均为碳钢衬胶;2套超滤装置UF-45,R≥90%,PVDF膜元件20支
RO1反渗透装置RO-60,R≥70%,SW30HR-380膜元件54支,4.2 MPa膜壳9支;高压泵1台,Q=55 m3/h,H=450 m,功率110 kW;在线增压泵1台,Q=32 m3/h,H=35 m,功率7.5 kW;保安过滤器1套
RO2反渗透装置RO-50,R≥75%,BW30-400/34膜元件48支,2.0 MPa膜壳8支;高压泵1台,Q=50 m3/h,H=160 m,功率30 kW;在线增压泵1台,Q=25 m3/h,H=30 m,功率5.5 kW;保安过滤器1套
DTRO反渗透装置2套并联,R≥61%,9 MPa膜柱、BW30膜元件2×45支;高压柱塞泵2台,Q=8.16 m3/h,9 MPa(max)、功率75 kW;在线增压泵2台,Q=25 m3/h,H=100 m,9 MPa,功率18.5 kW;保安过滤器1套
蒸发结晶工序蒸发车间1座,框架结构,尺寸12 m×20 m×20 m,内含三效蒸发、冷冻结晶、单效蒸发、杂盐干燥、打包系统等
硫酸钠三效蒸发装置3套加热器,尺寸D 0.9 m×6 m,换热管D 32 mm,长6 m,F=180 m2,壳程316 L,管程TA2;分离器3套,尺寸D 1.1 m×3.5 m,材质2507/TA2;稠厚器1套,D 1.2 m×2 m,材质2507/TA2,1套双极推料离心机P-25
冷冻结晶装置冷冻结晶器1套D 1.8 m×3.3 m、V=5.5 m3,材质2205/2507;冷冻稠厚器V=3 m3,材质2205/2507;CLSZ-100螺杆冷水机1套
氯化钠单效蒸发装置加热器1套,F=80 m2,壳程316 L,管程TA2;分离器1套,尺寸D 1 m×5.2 m,材质2507/TA2;稠厚器1套,D 1.2 m×1.8 m,材质2507/TA2;1套双极推料离心机P-25
干燥、打包装置硫酸钠干燥床:处理量400 kg/h,材质316 L;氯化钠干燥床:处理量100 kg/h,材质2205/2507;喷雾干燥:处理量300 kg/h,打包装置2套

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表5   膜浓缩工序产水水质

Table 5  Water quality of membrane concentration process

项目总硬度TDS电导率COD
膜浓缩产水2~511~2320.2~34.9≤10
标准限值≤250≤1 000≤60
设计要求≤50≤150≤250≤10

注:除电导率(μS/cm)外,其余项目单位均为mg/L,总硬度以CaCO3计。

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表6   蒸发结晶工序操作参数

Table 6  Operation parameters of evaporation crystallization process

项目硫酸钠结晶单元氯化钠结晶单元冷冻结晶单元
一效蒸发二效蒸发三效蒸发单效蒸发一级冷冻二级冷冻
温度/℃80706060400
压力/kPa-35-51-62-62常压常压

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2 工艺流程及说明

2.1 工艺流程

针对废水特点和处理要求,采用脱钙软化+膜浓缩+蒸发结晶的综合处理工艺。脱钙软化工序采用CO2+NaOH去除硬度;膜浓缩工序采用高压海淡膜(RO1)+碟管式反渗透(DTRO)浓缩,辅以中低压卷式反渗透(RO2)对RO1、DTRO产水进行脱盐淡化;蒸发结晶工序采用硫酸钠三效结晶+冷冻结晶+氯化钠单效结晶+杂盐干燥进行盐硝分离。处理工艺如图1所示。

图1

图1   工艺流程

Fig. 1   Technological process


2.2 工艺流程说明

2.2.1 脱钙软化工序

进水在废水脱盐调节池均质均量,加压提升至脱钙反应槽/絮凝槽,向反应槽内投加NaOH调节pH至10~11,经CO2曝气生成碳酸钙沉淀8,向絮凝槽投加HPAM混凝形成致密矾花,经浓密池、过滤器固液分离,出水自流入中间水池。HPAM为线性有机高分子,分子链的酰胺基和羧基易形成氢键,吸附作用强;此外,基团间的静电排斥可使聚合链伸展,发挥优异的吸附架桥和网捕卷扫作用9-10

该工程采用自动化程度高、劳动强度低的CO2+NaOH脱硬,可适量降低后续工序的盐负荷8,其中钙降至60 mg/L,总硬度去除率为85%。脱钙软化出水进入膜浓缩工序,碳酸钙沉淀返回原废水处理站,用作铅锌冶炼污酸中和剂,不产生固废,节约药剂费。

2.2.2 膜浓缩工序

中间水池存水加压后依次经过多介质过滤器、树脂交换床、超滤装置,使出水浊度<0.5 NTU、SDI≤3、总硬度≤10 mg/L,进一步去除致浊物质,深度脱除硬度物质,可改善反渗透膜浓水侧的结垢污堵程度,减少膜清洗频次,延长使用寿命11。超滤产水经加压进入RO1反渗透浓缩,浓水加压进入DTRO高压浓缩,RO1及DTRO产水进入RO2脱盐,RO2产出的脱盐淡水回用于生产,RO2浓水回流至RO1,DTRO的高盐浓水进入蒸发结晶工序。

离子交换采用螯合树脂,即大孔结构丙烯酸共聚体带有羧酸基的阳离子交换树脂,适于高盐水,具有工作交换容量高、低离子泄漏值、机械强度优良等优点,保证树脂交换稳定性12,其中钙降至10 mg/L,总硬度去除率为83%。RO1设计为一级两段、段间增压,一段膜元件6×6、二段6×3,设计回收率(R)≥70%、脱盐率≥97%,进水压力4.5 MPa、TDS 9.78 g/L,浓水TDS 31.9 g/L,产水 0.42 g/L。DTRO适用于COD>80 mg/L、卷式膜无法进一步浓缩的浓水反渗透,通过湍流避免膜堵塞和浓度极化现象,可拆卸清洗膜片,运行稳定13。DTRO设计2套并联,设计R≥61%、脱盐率≥97%,进水压力9 MPa、TDS 31.9 g/L,浓水TDS 78.3 g/L,产水 1.58 g/L。RO2设计为一级两段、段间增压,一段膜元件6×5、二段6×3,设计R≥75%、脱盐率≥97%,进水压力1.6 MPa、TDS 0.7 g/L,浓水TDS 2.6 g/L,产水≤150 mg/L。

RO1、DTRO产水TDS受反渗透膜回收率和脱盐率的限制,特别是高进水TDS,使产水TDS偏高,仅适于低水质回用。因此,采用RO2低压膜对RO1、DTRO产水进行脱盐处理,产水TDS低至26.2 mg/L,可实现深度脱盐淡化。

2.2.3 蒸发结晶工序

DTRO浓水经换热升温进入三效加热、分离器蒸发浓缩,形成的硫酸钠结晶饱和液依次经过稠厚器、固液分离器、流化床,干燥、打包得到无水硫酸钠盐;随着三效母液中氯化钠的富集,母液输送至冷冻系统,析出十水硫酸钠,溶解返回硫酸钠三效结晶系统;冷冻母液进入单效加热、分离器蒸发浓缩,形成的氯化钠结晶饱和液依次经脱水、干燥、打包得到氯化钠盐;单效母液进入杂盐干燥装置,形成以氯化钠、硫酸钠为主的少量杂盐,返回厂区熔炼烟化炉处理。

火法铅锌冶炼有富裕低压蒸汽,采用多效蒸发器投资较省,可补充生蒸汽从而不影响蒸发量,保证运行稳定14。该工程蒸发结晶工序物料见表2,结合物料平衡计算可知,废水中的Na2SO4含量高于NaCl,蒸发浓缩先析出Na2SO4晶体,再冷冻结晶析出Na2SO4·10H2O,此时冷冻母液的NaCl浓度远高于Na2SO4,蒸发浓缩得到高纯度NaCl晶体,通过不同蒸发条件下的热法分盐实现盐硝分离。

2.3 物料平衡计算

对该工程各工序的物料(盐)平衡进行近似计算,为工艺设计、设备选型提供依据,主要项目的物料平衡见表3

3 主要构筑物及设备参数

该工程主要构筑物及设备参数见表4

4 运行效果

该工程运行稳定,部分监测数据如表5所示,并与《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T 50050—2017)中的表6.1.3限值进行比较。

工程设计原水处理量为800 m3/d、TDS 10 713 mg/L,膜浓缩工序RO2产水680 m3/d、TDS 26.16 mg/L,膜浓缩系统回收率≥85%,脱盐率≥99%,结合表3表5可见,膜产水水质远优于标准限值,满足设计要求,部分指标达到地表水环境Ⅰ类标准,产水回用可显著改善全厂水质。

蒸发结晶工序原液依次通过三效、一效、二效进行蒸发,当地大气压82.4 kPa,生蒸汽压力约0.5 MPa、温度147 ℃,部分控制参数如表6所示。

盐硝分离的硫酸钠结晶盐和氯化钠结晶盐质量分数分别为92.31%~98.46%、92.23%~97.38%。硫酸钠结晶盐为Ⅲ类合格品(质量分数≥92%),氯化钠结晶盐为工业盐二级品(质量分数≥92%),结晶盐全部外售,可节省混盐固废处置费。其中硫酸钠盐销往化工企业,配合碳酸氢铵生产纯碱和复合氮肥;氯化钠盐销往盐化工企业,用于生产精制盐等。

5 工程投资及运行费用

该工程建设投资3 596.83万元,其中工程费用3 057.76万元,其他费用319.55万元,预备费219.52万元。运行费用包括电耗、药剂、蒸汽、职工薪酬。电耗为19.3 kW·h/m3,按电价0.4元/(kW·h)计,电费为7.76 元/m3;药剂消耗,质量分数32%液碱3.52 kg/m3、CO2 0.57 kg/m3、PAC 0.07 kg/m3、HPAM 1.3×10-3 kg/m3、质量分数31%盐酸1.01 kg/m3、膜添加剂综合量1.1×10-3 kg/m3,药剂单价分别为1 300、1 440、2 200、12 000、740、5 500元/t,则药剂费为6.32元/m3;蒸汽消耗121 kg/m3,蒸汽32元/t(企业低压蒸汽计价),蒸汽费为3.88元/m3;职工薪酬130 000元/(人·a),共12人,则人工费5.91元/m3。运行费用合计23.87元/m3

经济效益包括结晶盐外售、回用水收入(节约用水)、碳酸钙回用、排污费节约,折算为每吨水收益。副产结晶盐外售收入:硫酸钠 6.92 t/d、氯化钠1.79 t/d,分别计价220、50元/t,收益2.01元/m3。回用水收入:回用水680 m3/d(膜回收率85%),水价3.28元/t,收益2.79元/m3。碳酸钙回用收入:碳酸钙渣量1.48 t/d,计价260元/t,收益0.48元/m3。节约排污费:计0.5元/m3,节约排污费400元/d。折合吨水收益5.61元/m3

扣减收益后,运行费用为18.26元/m3。该工程通过废水脱盐并回用节约了水资源,废水零排放可显著改善区域水环境,具有明显的环境效益。

6 结论

(1)采用脱钙软化+膜浓缩+蒸发结晶综合工艺对铅锌冶炼废水进行脱盐处理,可实现废水零排放,出水水质优于《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T 50050—2017)中的表6.1.3限值,其中TDS 11~23 mg/L、总硬度(以CaCO3计)2~5 mg/L、电导率20.2~34.9 μS/cm,硫酸钠、氯化钠结晶盐质量分数≥92%,分别达到Ⅲ类合格品和工业盐二级品并外售,碳酸钙沉淀渣用作铅锌冶炼污酸中和剂,无固废。

(2)废水脱盐过程分为脱钙软化、膜浓缩、蒸发结晶3个工序。脱钙软化工序采用CO2+NaOH去除硬度;膜浓缩工序采用高压海淡膜+DTRO浓缩,辅以中低压卷式反渗透对海淡膜、DTRO产水进行脱盐淡化;蒸发结晶工序采用硫酸钠三效结晶+冷冻结晶+氯化钠单效结晶+杂盐干燥的盐硝分离工艺。膜系统的回收率≥85%、脱盐率≥99%。通过盐平衡计算为工艺设计与设备选型提供依据。

(3)废水脱盐零排放系统运行费用合计23.87元/m3,吨水收益5.61元/m3,扣减收益后,运行费用为18.26元/m3,环境效益显著。废水深度脱盐回用可显著改善全厂水质,提高生产用水重复利用率,同时避免废水外排污染环境。

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