2, 2-二羟甲基丁酸废水处理工程实例
Engineering example of 2, 2-dimethylolbutanoic acid wastewater treatment
收稿日期: 2019-05-20
Received: 2019-05-20
2,2-二羟甲基丁酸废水的COD及甲醛含量高,采用Formose法聚合+铁碳微电解+Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池工艺对废水进行处理,介绍了工艺选择依据、工艺流程、工艺参数及效果。调试运行结果表明,该处理工艺对COD、甲醛去除率分别达到98%、99.9%,出水COD≤500 mg/L,甲醛质量浓度≤1.0 mg/L,满足工业园区污水处理厂接管标准。
关键词:
The 2, 2-dimethylolbutanoic acid wastewater has the characteristics of high COD and high formaldehyde concentration. A treatment process of Formose polymerization+iron-carbon microelectrolysis+Fenton oxidation+coagulation precipitation+UASB+biological filter is used for wastewater treatment. Its process selection base, process flow, technological parameters and running efficacy are introduced. The results show that the COD and formaldehyde removal rate of the treatment process is over 98% and 99.9%, respectively. The COD and formaldehyde of effluent are less than 500 mg/L, 1.0 mg/L, respectively, which could meet the industrial park wastewater treatment plant takeover standard.
Keywords:
本文引用格式
章鹏宇, 黄俊逸, 朱乐辉.
Zhang Pengyu.
1 废水水质
1.1 废水水质特点
(1)羟醛缩合废水。该废水为羟醛缩合后经真空浓缩产生的冷却液,无色透明,其甲醛质量浓度高达14 000 mg/L,还含有微量正丁醛、甲酸等。
(2)氧化冷凝与设备清洗废水。氧化阶段完成后经真空浓缩生成含甲酸废气,通过两级碱液吸收塔去除甲酸;碱液吸收塔内的碱液吸收甲酸后生成甲酸钠,对该碱液进行浓缩并通过三效蒸发器去除盐分,蒸馏冷凝液排放至厂内废水处理站处理,蒸馏残渣作为危废处置;定期清洗反应釜,并产生设备清洗废水,也一并排入废水处理站处理。氧化冷凝与设备清洗废水呈黄棕色,含有大量甲酸钠,少量甲醛、正丁醛等原料以及乙基丙烯醛等副产物,COD达到30 000 mg/L左右。
(3)生活污水。生活污水中的污染物浓度较低,COD在250 mg/L以下,可生化性较好。经化粪池预处理后排入厂内废水处理站,用于提高综合废水的可生化性。
(4)综合废水。预处理后的羟醛缩合废水(甲醛低于200 mg/L)、预处理后的氧化冷凝与设备清洗废水(COD低于15 600 mg/L、pH为7)、预处理后的生活污水(COD低于250 mg/L)的水量之比约为3:6:1,经混合后得到综合废水,其COD为12 000 mg/L左右,甲醛低于200 mg/L。羟醛缩合废水预处理过程中,甲醛在石灰催化下形成糖类,颜色由最初的无色经橙黄色最终形成红棕色;与其他废水混合后,综合废水同样呈红棕色。
1.2 项目废水统计与排放标准
该企业产生的综合废水量约为100 t/d。出水接入园区污水处理厂,废水水质达到园区接管标准,其中甲醛作为特征污染物执行《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)表4一级标准,各类废水水质与排放标准如表1所示。
表1 废水水质情况与排放标准
项目 | COD/ (mg·L-1) | 甲醛/ (mg·L-1) | pH | SS/ (mg·L-1) | 水量/ (t·d-1) |
羟醛缩合废水 | 9 780 | 13 843 | 2.5 | — | 30 |
氧化冷凝废水与设备清洗废水 | 29 000 | — | 7 | — | 60 |
其他废水 | 200~250 | — | — | 100~200 | 10 |
综合废水 | 12 000 | 200 | 5.9 | — | 100 |
排放标准 | 500 | 1.0 | 6~9 | 400 | — |
2 废水处理工艺流程确定及说明
根据实验结果并结合该厂生产废水特性,最终确定该厂废水处理工艺采用Formose聚合法+铁碳微电解+Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池BIOFOR。羟醛缩合废水收集至调节池2,由泵提升至聚糖反应池进行甲醛聚糖反应去除其中的甲醛,待甲醛≤200 mg/L后自流入调节池3;氧化冷凝和设备冲洗废水收集至调节池1。调节池1废水的COD高且含有难降解高分子有机物,该废水由泵提升依次经过微电解池与Fenton池,经过铁碳微电解—Fenton强氧化组合工艺进行预处理,出水自流入综合调节池3;生活污水经化粪池处理后排入调节池3。调节池3综合废水提升至混凝沉淀池,投加PAC、PAM进行絮凝沉淀。混凝沉淀池出水依次进入中间池、UASB、生物滤池BIOFOR、贮水池,出水一部分回流至中间水池,一部分达到工业园区污水处理厂接管标准后通过标准化排放口排放。考虑到该企业未来有可能扩建产品生产线,除去预处理环节,综合废水按处理规模200 t/d进行设计。具体流程见图1。
图1
3 主要构筑物及设备
3.1 调节池
用于收集各路废水,调节废水水质水量。设3座地下式钢砼结构调节池,其中调节池1尺寸为6 m×4 m×5.5 m,有效容积为120 m3,HRT为48 h;调节池2尺寸为3 m×4 m×5.5 m,有效容积为60 m3,HRT为48 h;调节池3尺寸为10 m×8 m×5.5 m,有效容积为400 m3,HRT为96 h。各调节池内均配2套曝气管道系统,用风机对池内废水进行鼓风曝气,以均匀水质,防止悬浮物沉积。调节池1、2内衬玻璃钢,各调节池均配备耐腐蚀提升泵2台(1用1备),流量10 m3/h,功率2.5 kW。
3.2 微电解池
废水中碳与铁之间形成微原电池,可将有机物分解为简单化合物,提高废水的生化性能。设2座相同地上钢砼结构微电解池,单座尺寸2 m×2 m×2.5 m,单座有效容积为8 m3。微电解池均内衬玻璃钢防腐,池底设有排泥管道。配备2台叶轮式搪玻璃搅拌器,功率2.2 kW。控制pH为2~3,铁碳比1:1,铁粉碳粉投加量均为10 g/L;反应时间为3 h。
3.3 Fenton氧化池
设2座相同的地上钢砼结构Fenton氧化池,单座尺寸为2 m×2 m×2.5 m,单座有效容积为8 m3,均内衬玻璃钢,配备2台叶轮式搪玻璃搅拌器,功率2.2 kW,池底设有排泥管道。控制pH为2~3,质量分数为30%的双氧水投加量为20 mg/L,反应时间为3 h。
3.4 聚糖反应池
废水中的甲醛在石灰的催化作用下聚合成对微生物无毒害的糖类,为后续生物处理提供良好条件。设4座相同地上钢砼结构聚糖反应器,单座尺寸为2 m×2 m×2.5 m,单座有效容积为8 m3,内置蒸汽加热系统1套、搪玻璃搅拌器1套、温控系统1套、污泥泵1台。泥渣在反应池内重复利用,过多时由污泥泵排出;氢氧化钙投加量为8 g/L;pH控制9以上;控制反应温度为70 ℃,到达70 ℃后反应时间为30 min;设计出水甲醛<200 mg/L。
3.5 UASB厌氧反应器
通过配水、反应、三相分离过程使废水中的有机物与颗粒污泥充分接触,实现微生物对有机物的吸附、同化、代谢与分解,去除废水中的大部分COD、BOD5。设1座半地上钢砼结构反应器,尺寸为10.4 m×7.7 m×7.5 m,有效容积为560 m3,HRT为67 h。配备均匀布水系统1套、三相分离器系统2套、沼气收集与高空排放系统1套、取样管4根、排泥系统1套。HRT为24 d,COD容积负荷控制在3~4 kg/(m3·d)。为保证冬季低温条件下厌氧池正常运行,在反应器进水前的中间水池内配备加热与温控系统1套,控制进水温度在20~30 ℃,提高反应器发酵产气能力,并为降解提供有利条件。
3.6 生物滤池
采用向上流曝气生物滤池〔6〕,同时具备生物氧化和截留悬浮物功能,利用陶粒填料附着的生物膜吸收分解废水中的COD,保证出水水质稳定并达标排放。采用地上钢砼结构,1座4格,尺寸为2 m× 8 m×5 m,有效容积72 m3,HRT为2.7 h。填料为页岩陶瓷滤料,直径为5 mm,滤料层厚度3.5 m,承托层厚度0.1 m,BOD5容积负荷为1.5 kg/(m3·d),气水比21.46:1,气冲洗强度为25 L/(m2·s),水冲洗水量为8 L/(m2·s),配有工艺风机2台(1用1配),功率5.5 kW,反冲洗风机1台,功率11 kW,反冲洗水泵1台,功率5.5 kW。反冲洗方式:先气冲10 min,随后水、气联合反冲洗10 min。
4 运行处理效果
该工程经过2个多月的调试期,系统运行稳定,出水各类污染物均满足园区污水处理厂接管标准,并通过验收。图2为调试期间(共20 d)聚糖反应池的进出水甲醛质量浓度随时间变化情况。
图2
由图2可知,羟醛缩合废水的甲醛在12 100~ 14 300 mg/L波动,经过聚糖反应器后出水甲醛在101~201 mg/L波动,甲醛去除率在98.3%~99.2%,说明石灰催化法对高浓度甲醛有很好的去除效果并可以稳定运行。
图3为调试期间(共90 d)厌氧池进出水COD随时间变化情况。
图3
调试期间污泥驯化约20 d,20 d后UASB进水水量已达到设计水量。由图3可知,20 d时进水COD为3 500 mg/L,此时COD去除率达88%;继续提升UASB进水COD,去除率随着COD的提高而波动。60 d后,UASB进水COD达到最大值,出水COD稳定在1 000 mg/L以下,COD去除率在80%~90%。
图4为生物滤池驯化调试期间进出水COD随时间的变化情况。
图4
调试期间,生物滤池内部填料上附着的生物膜经生长驯化后,对COD的去除水平维持较稳定,40 d后COD去除率在50%左右,出水COD保持在500 mg/L以下,满足园区污水处理厂接管标准。
污泥驯化结束后,整个系统60 d内各工艺环节对COD、甲醛的平均去除率如表2所示。
表2 系统处理设施对COD、甲醛的去除效果
工艺单元 | COD/(mg·L-1) | COD去除率/% | 甲醛/(mg·L-1) | 甲醛去除率/% | ||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |||
调节池1 | 29 142 | 29 049 | — | — | — | — |
微电解池1 | 21 892 | 25 | — | — | ||
Fenton池1 | 15 970 | 27 | — | — | ||
调节池2 | 9 786 | 13 964 | — | |||
聚糖反应池2 | 9 927 | 149 | 99 | |||
调节池3 | 12 561 | 45 | — | |||
混凝沉淀池 | 10 138 | 19 | 25 | 44 | ||
中间池 | 7 153 | 29 | 18 | 28 | ||
厌氧池 | 986 | 86 | 2 | 89 | ||
生物滤池 | 451 | 54 | 0.5 | 75 |
由表2可知,该企业的生产废水及生活污水经污水处理系统处理后,COD平均去除率在98%以上,出水COD维持在500 mg/L以下,甲醛平均去除率在99.9%以上,出水甲醛保持在1 mg/L以下,均能达到接管标准。
5 经济指标和工程效益
(1)工程投资:该处理系统总投资为166.08万元,包括土建费用74.67万元,设备及安装费用31.3万元,工程设计费用11.01万元,调试及人员培训费用11.01万元,其他费用38.09万元。
(2)直接运行成本:计算药剂费用、电费,运行成本为1 937.94元/d,该工程废水处理成本为1 937.94÷100≈19.4元/t。运行费用明细见表3。
表3 运行费用明细
序号 | 项目 | 价格 | 用量 | 费用/ (元·d-1) |
1 | 聚丙烯酰胺(PAM) | 30 000元/t | 4 kg/d | 120 |
2 | 聚合氯化铝(PAC) | 2 000元/t | 50 kg/d | 100 |
3 | 铁粉 | 8 000元/t | 60 kg/d | 480 |
4 | 炭粉 | 9 000元/t | 15 kg/d | 135 |
5 | 22%H2O2 | 2 000元/t | 300 kg/d | 600 |
6 | 烧碱 | 3 000元/t | 2 kg/d | 6 |
7 | 熟石灰 | 1 000元/t | 30 kg/d | 30 |
8 | 硫酸 | 1 000元/t | 2 kg/d | 2 |
9 | 硫酸亚铁(FeSO4·7H2O) | 1 000元/t | 2.28 kg/d | 2 |
10 | 磷酸二氢钠(98%Na2HPO4·12H2O) | 1 500元/t | 5 kg/d | 7.5 |
11 | 尿素 | 1 900元/t | 25 kg/d | 47.5 |
12 | 电费 | 0.65元/(kW·h) | 627.6 kW·h | 407.94 |
合计 | 1 937.94 |
6 结论
根据2,2-二羟甲基丁酸生产废水中有机物、甲醛浓度高的特征,采用Formose聚合法+铁碳微电解+Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池工艺进行处理,调试运行结果表明,平均COD、甲醛去除率分别达98%、99.9%以上,出水可稳定达到接管标准,可为同类涂料水性阴离子扩链剂生产废水处理提供借鉴。
参考文献
探讨2, 2-二羟甲基丁酸的合成方法
[J].DOI:10.3969/j.issn.1008-1267.2007.05.002 [本文引用: 1]
甲醛废水处理技术的研究进展
[J].DOI:10.3969/j.issn.1009-0177.2008.06.003 [本文引用: 1]
A method for treating wastewater containing formaldehyde
[J].DOI:10.1016/S0043-1354(01)00255-X [本文引用: 1]
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