除硫酸盐预处理-UASB-MBR处理黄姜皂素废水
Desulfate pretreatment-UASB-MBR treatment of diosgenin wastewater
收稿日期: 2019-10-21
Received: 2019-10-21
作者简介 About authors
方志斌(1980-),工程师电话:18975892712,E-mail:
采用多工艺组合(物化、酸相厌氧、曝气沉淀等)对黄姜皂素废水中的硫酸根进行预处理,再用UASB-MBR工艺进一步处理,处理量100 m3/d。工程实践表明:预处理组合工艺对硫酸根有较好的去除率,整个工艺对COD的去除率达到92%,硫酸根去除率达到95%,出水各项指标均达到《皂素工业水污染物排放标准》(GB 20425-2006)排放标准要求。
关键词:
The sulfate in diosgenin wastewater is pretreated by the combined processes of physicochemical, acidic anaerobic and aeration precipitation. Then the wastewater is further treated by UASB-MBR process with a capacity of 100 m3/d. Engineering practice shows that the combined pretreatment process can effectively remove the sulfate. The removal rates of COD and sulfate in the whole process reach 92% and 95%, respectively. The various indexes of the discharged water meet the discharge standard of Discharge Standard of Water Pollutants for Sapogenin Industry(GB 20425-2006).
Keywords:
本文引用格式
方志斌.
Fang Zhibin.
黄姜是生产甾体激素类药物的基础植物原料,其加工生产皂素过程中会产生高浓度有机废水。该废水酸度高(pH在0.5~2)、有机物高(CODCr为26 000~32 000 mg/L)、硫酸根浓度高(SO42-在10 000~15 000 mg/L)、色度高、可生化性差(B/C≈0.27)〔1〕,属高难度处理废水,国内鲜有成功工程应用。湖南某公司废水处理项目实施后,出水一直稳定达到《皂素工业水污染物排放标准》(GB 20425—2006)排放标准要求。笔者对该项目的工艺流程、特点及运行情况进行介绍,以期为皂素类废水处理提供一定借鉴和参考。
1 工程概况
1.1 废水水质水量
设计水量为100 m3/d,每天处理24 h,处理水量5 m3/h。废水主要来源为黄姜水解废水,经废水站处理后达到《皂素工业水污染物排放标准》(GB 20425— 2006)要求(见表1)。
表1 废水水质水量
项目 | pH | CODCr/(mg·L-1) | SO42-/(mg·L-1) | 色度/倍 | 悬浮物/(mg·L-1) | 总磷/(mg·L-1) |
进水水质 | 0.5~2 | 26 000~ 32 000 | 10 000~ 15 000 | 3 000~ 4 000 | 200~350 | 10~15 |
排放标准 | 6~9 | 300 | — | 80 | 70 | 0.5 |
1.2 工艺流程
针对该废水酸度高、硫酸盐高、有机物浓度高、总磷含量高的特点,采用物化—酸相厌氧等预处理工艺去除水体中的大部分硫酸根,之后进入UASB+MBR工艺,具体工艺流程见图1。
图1
1.3 主要处理单元
(1)调节池。收集、贮存黄姜水解废水,均匀水质水量,保障后续系统的连续稳定运行。设计有效池容100 m3,数量1座,停留时间24 h。
(2)中和池。调节池废水定量泵入中和池中,加入石灰调节pH至8.5~9.5,随后进入压滤机脱水,泥水分离。Ca2+与SO42-反应形成CaSO4沉淀,去除大部分SO42-;Ca2+与PO43-反应形成Ca3(PO4)2沉淀,去除水中的磷酸盐。同时利用絮凝、共聚作用去除水中部分大分子有机物,降低废水中的COD。
(3)酸相厌氧池。控制酸相厌氧池pH在5~6以内,用SRB菌将SO42-还原成S2-。酸相厌氧池设计SO42-负荷为1.7 kg/(m3·d),尺寸6.5 m×5.0 m×8.0 m,数量1座,有效停留时间58 h。设置硫化氢气体收集、处理装置1套,防止二次污染。
(4)微氧曝气池。在微氧条件下利用好氧脱硫杆菌将S2-氧化成硫单质。控制曝气池DO在1 mg/L以内,防止硫化物过度氧化成硫酸盐。微氧曝气池设计尺寸为5.0 m×4.0 m×5.0 m,数量1座,有效停留时间21 h。
(5)沉淀池。微氧曝气池出水进入沉淀池进行泥水分离。沉淀池前段设加药反应池,加入纯碱、少量亚铁盐和助凝剂进一步去除水中的硫化物,降低硫化物对后续产甲烷菌的影响;同时降低废水中的硬度,提高UASB池进水碱度。沉淀池设计尺寸6.0 m×4.0 m×5.0 m,数量1座。
(6) UASB池。沉淀池出水进入UASB池中,利用占优势的MPB菌将废水中的绝大部分有机物转化成甲烷和二氧化碳。UASB池设计CODCr容积负荷1.5 kg/(m3·d),上升流速0.3 m/h,Q为18 m3/h,回流泵4台,2用2备,CODCr产气率设计0.4 m3/kg。尺寸8.3 m×8.3 m×8.5 m,数量2座。设置沼气收集、贮存装置1套,脱硫脱水后利用。
(7)好氧池。UASB池出水进入好氧池,利用好氧微生物进一步去除水中的有机物、色度。好氧池设计CODCr污泥负荷0.16 kg/(kg·d),好氧池MLSS取6 000 mg/L,设计CODCr容积负荷0.89 kg/(m3·d),尺寸9 m×7.5 m×5.0 m,数量1座。
(8) MBR池。在MBR池中对好氧池泥水混合物进行泥水分离,同时将活性污泥回流至好氧池,维持好氧池高污泥浓度,提高好氧池的去除率;剩余污泥排至污泥浓缩池中,进行脱水处理。MBR膜组件采用中空纤维膜,共2套,每套设计168 m2。设计膜通量15 L/(m2·h),曝气量1.45 m3/min,反洗流量10 m3/h,抽吸泵运行时间为8:2。配套化学清洗装置1套,定时进行化学清洗,保证系统的稳定运行。
(9)清水池。收集MBR产水泵出水,为反洗泵提供反洗水。尺寸2.5 m×2.0 m×5.0 m,数量1座。
1.4 工艺特点
(1)采用石灰中和加板框压滤机分离泥水混合物工艺,去除水体中的部分硫酸根和磷酸盐,降低酸相厌氧池的进水硫酸根负荷。直接采用板框压滤机过滤工艺可省掉沉淀池与污泥浓缩工艺,无需添加助凝剂,出水水质好,避免酸相厌氧布水器的堵塞。
(2)酸相厌氧与微氧曝气池工艺可进一步降低废水中的硫酸根,消除硫酸根对MPB菌的抑制作用,UASB池不存在SRB对MPB菌的竞争性与非竞争性抑制,MPB菌占有优势,对COD的去除效果较好〔3〕。
(3)好氧工艺采用MBR工艺,污泥浓度高,抗冲击能力强,保证废水中的有机物和色度能被持续稳定地去除,出水水质好。
(4)设置了硫化氢气体去除装置,有效防止二次污染,设置沼气收集利用装置,有效利用了废弃资源。
2 运行情况
该项目投运以来,出水水质能稳定达到《皂素工业水污染物排放标准》(GB 20425—2006)要求,COD去除率≥92%,硫酸根去除率≥95%。系统各工艺段出水及平均去除率见表2。
表2 系统运行情况
项目 | CODCr/(mg·L-1) | 去除率/% | SO42-/(mg·L-1) | 去除率/% | |
进水 | 31 000 | — | 13 000 | — | |
中和/压滤 | 19 000 | 39 | 4 200 | 68 | |
酸相厌氧池 | 18 200 | 4 | 750 | 82 | |
微曝气/沉淀池 | 16 800 | 8 | 520 | 30 | |
UASB池 | 1 750 | 90 | 240 | 54 | |
MBR/清水池 | 260 | 85 | 240 | — | |
排放标准 | 300 | — | — |
3 经济分析
该项目实际运行水量80~100 m3/d,运行费用为8.9元/m3,其中电费3.4元/m3,药剂费用3.7元/m3,其他费用1.8元/m3。
4 结论
(1)采用酸相厌氧工艺将硫酸盐还原成硫化物,硫化物在微氧曝气池中被好氧脱硫杆菌氧化成硫单质,效果较好,能有效去除废水中的硫酸盐。
(2) UASB工艺没有SRB与MPB菌的竞争性抑制,对黄姜废水的COD去除率较高,达到90%。
(3) MBR膜运行一段时间后需进行化学清洗。采用碱+次氯酸钠与酸洗相结合的清洗方式可很好地恢复膜通量。
参考文献
黄姜皂素废水厌氧处理间歇试验研究
[J].DOI:10.3969/j.issn.1005-829X.2005.09.014 [本文引用: 1]
高硫酸盐有机废水厌氧处理技术的进展
[J].DOI:10.3969/j.issn.1000-1166.1999.03.001 [本文引用: 1]
UASB/曝气沉淀/IC反应器处理高浓度硫酸盐有机废水
[J].DOI:10.3321/j.issn:1000-4602.2008.20.015 [本文引用: 2]
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