高氨印染废水脱氮处理技术与工程应用
Technology and engineering application of printing and dyeing wastewater with high ammonia
收稿日期: 2021-08-26
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Received: 2021-08-26
The application of multi-stage composite A-MABFT-A process in denitrification of high ammonia printing and dyeing wastewater was studied. Engineering practice proved that: for the low carbon nitrogen ratio high ammonia printing wastewater with influent NH3-N of 120-300 mg/L, TN of 150-380 mg/L and COD of 400-800 mg/L, under the conditions of water temperature of 25-30℃, control the DO in anoxic tank at 0.2-0.5 mg/L, DO in MABFT tank at 2-5 mg/L and internal reflux ratio of 300%. The effluent quality of the system met the standard through biological thickening: effluent NH3-N < 15 mg/L, TN < 30 mg/L and COD < 200 mg/L. The total removal rates are 98.7%, 90.2% and 81.2% respectively. It also met and exceed the indirect emission standard in Table 2 of the emission standard of Water Pollutants for Textile Dyeing and Finishing Industry(GB 4287-2012), and the system run stably.
Keywords:
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王忠泉, 郑威城, 娄小丹, 秦树林.
WANG Zhongquan.
对于高氨数码印花废水,总氮的去除不仅困难且成本较高,主要由于废水中含氮有机物结构形式稳定,不易被氨化与总氮脱除,同时COD较低,造成C/N比值较小,无法正常提供微生物所需的碳源〔4〕,此类废水已成为行业难题。
采用物化处理方法容易产生二次污染(吹脱产生的废气、加氯产生的余氯等)且运行成本极高,达到30~60元/t以上。因此,性价比最高的生化处理仍是首选处理方法。传统的生化法如活性污泥法脱氮效率已无法满足现行严格的总氮排放限值,只有开发新型高效的生物脱氮工艺并通过驯化优势生物菌种以提高其生物活性与生物浓度,强化并提升处理效率,才能满足对高含氮废水高脱氮效果的要求。曝气生物流化床(ABFT)是近年开发出的专门处理高氨氮废水的工艺〔7-8〕,氨氮去除效果较好,但对总氮去除效率不高,笔者在ABFT工艺基础上针对高氨印花废水的处理进行改进(简称MABFT),提出并设计采用缺氧A1-MABFT-缺氧A2多段复合工艺应用于数码印花废水的脱氮处理工程中,考察其处理效果。
1 工程设计与调试
1.1 废水及来源
低C/N高氨印染废水来自杭州某数码印花企业污水调节池,包含车间生产废水、地面冲洗废水和生活污水,经均质混合后,具体水质为pH 7~8、COD 600~800 mg/L、NH3-N 120~300 mg/L、NO2--N≤1 mg/L、NO3--N≤5 mg/L、TN 150~380 mg/L。废水处理量为250~300 m3/d。
1.2 处理工艺流程
废水处理工艺流程如图 1所示。
图1
1.3 构筑物设计
缺氧池A1:1座,分2格串联,总有效容积100 m3,HRT=8 h。第一格进水端设置边长0.5 m的配水槽,原水与回流硝化液由配水槽混合导流进入A1底部,降低DO对缺氧的瞬时冲击。池内设置悬挂型亲水性高密度载体填料,挂膜量15~20 g/L,设置潜水搅拌系统2套,使悬浮型污泥呈低度紊流状态。
MABFT池:1座,内设3格梯度式串联,总有效容积为150 m3,HRT=12 h,DO 2~5 mg/L,曝气通过流量计进行控制,池内DO呈前高后低,逐步递减,末端控制在(2±0.3)mg/L。池内设置NC-5ppi型颗粒态亲水性多相聚合物生物载体填料。填料为正方体网孔状,边长50 mm,比表面积达到25 000 m2/m3,投加体积比为45%。在池内增设搅拌装置,桨叶处于填料层顶部,每周运行1 h,解决ABFT运行中填料挤压在上层造成堵塞、流水不畅、区域内发生厌氧使硝化效果不佳等问题,使填料在水中处于多相流化状态,和气泡有力地碰撞,大大地提高了微生物、溶氧的传质效果,微生物快速完成着床并增殖,生物固化量大,填料固化污泥量达10~20 kg/m3,悬浮污泥质量浓度达到4~5 g/L。
缺氧池A2:1座,共1格,总有效容积31.5 m3,HRT=2.5 h,池内同缺氧1。
澄清池:1座,表面负荷0.7 m3/(m2·h)。
1.4 调试
MABFT利用原有。缺氧池A1接种期间废水来自好氧出水,污泥来自附近市政污水厂脱水污泥,A1投加污泥驯化后生物量达到20 g/L,A2投加污泥驯化后生物量达到10 g/L,同步加入MKNC-003(反硝化干粉菌种)。在污泥和菌种投加完成后,调试初期采用间断性曝气,控制DO为0.2~0.5 mg/L,水温保持在25~30 ℃,按比例投加葡萄糖进行驯化。进水量由4 m3/h提升至12.5 m3/h,当出水NH3-N<20 mg/L,TN<30 mg/L,即为调试成功。
1.5 测定方法
COD采用重铬酸盐法,氨氮采用连华科技氨氮测定仪(5B-6D),污泥量采用称重法,总氮采用连华科技总氮测定仪(LH-TN200),pH采用上海雷磁pHS-3C台式酸度计,溶氧采用上海雷磁JPB-607A便携式溶氧仪,最终测试数据为2次测定结果的平均值。
2 运行结果与讨论
2.1 A1对氨氮/总氮的去除
缺氧池A1以驯化培养反硝化菌去除总氮为目的,采用前置,通过硝化液内回流,并充分利用原水中的碳源来处理总氮,根据调试期对A1内DO的监控,确定最佳回流比300%,图 2为缺氧池A1处理效果。
图2
2.2 MABFT池对氨氮/总氮的去除
MABFT池内经过驯化培养,池内总污泥质量浓度达到8~10 g/L,能有效地将氨氮转化为硝态氮,去除效果如图 3所示。
图3
2.3 缺氧池A2对氨氮/总氮的去除
前端MABFT出水氨氮已达到并远优于排放标准,而出水中总氮(经间歇取样检测,硝态氮/总氮≈70%,总氮-硝态氮-氨氮=7~9 mg/L)理论上可以全部回流至缺氧池A1进行处理,但实际运行中需考虑:(1)动力成本,大比例回流会增加泵用功率;(2)大量的回流会给A1带去溶解氧,使其DO偏高,破坏反硝化环境;(3)回流不及时造成的溢出等。因此在后端设置缺氧A2池,去除后续的总氮,保障出水稳定达标,其效果如图 4所示。
图4
由图 4可知,出水中氨氮始终并远低于15 mg/L,由于进水浓度较低,整体去除率不高,甚至出现出水有升高的现象,此阶段中NO2--N≤0.05 mg/L,NO3--N≤4 mg/L,硝酸盐氮浓度较低,分析认为废水中含有的部分未分解有机氮转化为了氨氮。除了4 t/h和8 t/h提升阶段由于碳源补充不及时造成的总氮偏高,总氮去除率平均达到53%以上,有效地保障了出水总氮稳定在30 mg/L以下。
2.4 全流程对COD的去除
图5
由图 5可知,原水COD在满足反硝化过程对碳源的消耗需求时,出水能稳定达到200 mg/L以下,去除率达到81.2%。
2.5 运行成本分析
直接运行费用包括电费、药剂费、配药剂用水费、人工费、折旧及维修费等。
(1)电费:设备运转总功率为20.5 kW,1.0元/(kW·h),则每天耗电费492元。
(2)药剂费:每日耗葡萄糖量0.15 t,单价3 200元/t,则每天耗药剂费480.0元。
(3)配药剂用水费:每日耗自来水约3 t,单价4.0元/t,则每天耗水费12.0元。
(4)人工费:按运行情况,1名工人常白班,夜班自控运行或管理人员兼职操作,按月工资2 500元计,则每天人工费83.33元。
(5)折旧、维修费:每天约30元。
每天按处理250~300 t废水计,则废水的直接处理费用为3.66~4.39元/t(不含污泥处置费)。
3 结论
经调试启动阶段和35 d的满负荷运行的监测观察,A1-MABFT-A2工艺在处理低C/N数码印花废水的工程上具有可行性,进水NH3-N为120~300 mg/L、TN为150~380 mg/L、COD为400~800 mg/L时,出水NH3-N<15 mg/L、TN<30 mg/L、COD<200 mg/L,总去除率分别为98.7%、90.2%、81.2%,出水稳定达到《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287— 2012)表 2间接排放标准要求。
参考文献
Enhanced bioremoval of refractory compounds from dyeing wastewater using optimized sequential anaerobic/aerobic process
[J].DOI:10.1007/s13762-016-0999-y [本文引用: 1]
Is ammonification the rate limiting step for nitrification kinetics?
[J].
Fenton process for treatment of desizing wastewater
[J].
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