物化-生化工艺处理窗饰喷涂废水工程实例
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Project case of treatment window trim spraying wastewater by physicochemical pretreatment-biochemical process
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收稿日期: 2021-12-06
基金资助: |
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Received: 2021-12-06
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纪振, 邱立伟, 尹业新.
JI Zhen.
某公司主要生产卷帘、百折帘等窗饰面料,生产过程中产生喷淋废水、洗桶废水及生活污水。因含有漆物颗粒、涂料溶剂和助剂等有机物染料,废水的COD和氨氮含量较高。
1 设计水质和水量
对该公司提供的废水水质和水量数据进行分析,确定污水处理站的设计处理能力为60 m3/d,出水水质应达到园区污水处理厂接管标准。各种类型的废水水质和水量设计数据及接管标准见表1。
表1 设计进水水质、水量及接管标准
Table 1
项目 | 排放量/(m3·d-1) | COD/(mg·L-1) | 氨氮/(mg·L-1) | pH |
---|---|---|---|---|
喷淋废水 | 35 | 5 000 | 70 | 6~9 |
洗桶废水 | 15 | 800 | 30 | 6~9 |
生活污水 | 10 | 400 | 25 | 6~9 |
接管标准 | — | ≤200 | ≤20 | 6~9 |
2 工艺流程
本工程设计在选择工艺流程时主要考虑以下因素:
(2)考虑到经预处理的喷淋废水、洗桶废水和生活污水混合后COD接近2 000 mg/L,氨氮约45 mg/L,确定采用缺氧、好氧生物联合处理技术〔3〕。
工程设计最终确定采用物化预处理(Fenton氧化、中和、混凝沉淀)-水解酸化-接触氧化-MBR工艺处理该废水,整个工艺流程见图1。
图1
喷淋废水经泵提升至调节水箱调节水质、水量后,进入Fenton反应池,加入Fenton试剂氧化水中难降解污染物,出水加碱调节pH并投加PAM后进入混沉池2沉淀去除絮凝物。洗桶废水经混凝沉淀后,与混沉池2出水、生活污水一起进入水解酸化池混匀,经过接触氧化和MBR工艺处理后接管排放。
3 主要构筑物及参数
混凝反应池、混沉池1、Fenton反应池、中和池、混沉池2、水解酸化池、接触氧化池、MBR池、污泥池采用一体化设备,总尺寸14.5 m×4.0 m×4.5 m,碳钢防腐。
(1)混凝反应池。1座,尺寸1.0 m×0.5 m×1.5 m,有效水深1.3 m,超高0.2 m,有效容积0.65 m3,HRT=62 min,配备PAC、PAM加药系统。
(2)混沉池1。1座,尺寸2.0 m×1.0 m×4.5 m,有效容积5.6 m3,HRT≈9 h,池内设置斜管填料。
(3)Fenton反应池。1座,尺寸3.0 m×2.5 m×4.5 m,有效水深4.2 m,有效容积31.5 m3,HRT=21.6 h,配备酸、双氧水、硫酸亚铁加药系统。
(4)中和池。1座,尺寸2.5 m×1.0 m×1.0 m,有效水深0.7 m,有效容积1.75 m3,HRT=72 min,配备碱加药系统。
(5)混沉池2。1座,尺寸4.0 m×2.0 m×4.5 m,有效容积20.8 m3,HRT=14.2 h,池内设置斜管填料。
(6)水解酸化池。1座,尺寸为4.0 m×2.5 m×4.5 m,有效水深3.9 m,HRT=15.6 h。水解酸化池内设置D=150 mm立体弹性填料20 m3,填充率为51.3%。通过水解酸化提高废水的B/C。
(7)接触氧化池。1座,尺寸5.0 m×2.0 m×4.5 m,有效水深3.8 m,HRT=15.2 h。池内设置D=150 mm立体弹性填料20 m3,填充率为52.6%,配备膜片式微孔曝气器27套。
(8)MBR池。1座,尺寸5.0 m×2.0 m×4.5 m,有效水深3.7 m,HRT=14.8 h。池内设置膜组件,配备膜片式微孔曝气器27套。
(9)污泥池。1座,尺寸3.0 m×2.5 m×4.5 m,有效水深4.2 m。
(10)洗桶废水池。1座,地下式,钢砼结构,有效容积15 m3。利用泵将废水提升至混凝反应池进行处理。
本工程配套设备还包括污水提升泵、罗茨风机、污泥回流泵、螺杆泵、压滤机等〔4〕。
4 工程调试
本污水处理站调试时,先通过实验室小试确定Fenton工艺最佳运行参数,然后指导工艺运行。
4.1 Fenton工艺小试
根据纪振等〔5〕的研究,Fenton工艺小试采用2.5 L玻璃烧杯进行投药试验,废水取样量为1.0 L,主要研究H2O2投加量、n(H2O2)/n(Fe2+)、废水初始pH、反应时间等条件对COD(采用快速消解分光光度法测定)去除效果的影响。本工程小试将H2O2投加量分别设为40、60、80、100、120 mL/L,n(H2O2)/n(Fe2+)分别设为1∶2、1∶1、2∶1、3∶1、4∶1,废水初始pH分别设为1.0、2.0、3.0、4.0,反应时间分别设为0、40、80、120 min。
将废水初始pH调为3.0,n(H2O2)/n(Fe2+)设为2∶1,反应时间设为80 min,研究不同H2O2投加量对COD去除效果的影响,结果见图2。可见,当H2O2投加量为80 mL/L时,COD的去除率最高,可达51.2%。
图2
确定H2O2投加量为80 mL/L,废水pH调为3.0,反应时间定为80 min,研究不同n(H2O2)/n(Fe2+)对COD的去除效果,结果见图3。可见,n(H2O2)/n(Fe2+)对COD的去除率影响不明显,当n(H2O2)/n(Fe2+)=3∶1时,COD去除率最高,可达53.7%。
图3
图3
不同n(H2O2)/n(Fe2+)对COD去除效果的影响
Fig. 3
Effect of different n(H2O2)/n(Fe2+)on COD removal
确定H2O2投加量为80 mL/L,n(H2O2)/n(Fe2+)为3∶1,反应时间定为80 min,研究不同初始pH对COD去除效果的影响,结果见图4。可见,初始pH对COD的去除率有较大影响,当初始pH为3.0时,COD去除率可达53.7%;当pH降低时,COD去除率变化不大。因此,从节约成本的角度考虑,建议选择初始pH为3.0。
图4
确定H2O2投加量为80 mL/L,n(H2O2)/n(Fe2+)为3∶1,初始pH为3.0,研究不同反应时长对COD去除率的影响,结果见图5。反应开始后,随时间延长,COD的去除率上升较快,反应80 min时,COD去除率可达53.7%;80 min后COD去除率上升趋于平缓,当反应120 min时,COD去除率达到最高,为57.4%;120 min后COD去除率基本不变。考虑经济因素,最佳反应时间选择80 min时所需反应池的池容较小,较为经济。
图5
根据小试试验,本工程Fenton工艺采用的运行条件为:H2O2投加量为80 mL/L,n(H2O2)/n(Fe2+)为3∶1,初始pH为3.0,反应时间为80 min。
4.2 生化系统的调试运行
本工程生化系统包括水解酸化、接触氧化和MBR这3个单元。
从园区同类型企业污水处理站取若干量浓缩污泥投入水解酸化池,用生活污水浸泡2 d后,向池中注入混合污水,系统进入调试运行。调试阶段将污泥池污泥回流至水解酸化池,控制回流比为1∶3,以增加水解池内的微生物数量。
水解酸化池调试的同时,取若干量浓缩污泥投加到接触氧化池和MBR池中,然后将混合污水注满全池,闷曝2 d后观察接触氧化池的挂膜情况。本工程闷曝2 d后即进入启动阶段,此时物化预处理系统正常运行,经过预处理的废水和生活污水一起进入生化系统。启动阶段需每天监测接触氧化池和MBR池的出水COD,同时测定接触氧化池和MBR池的DO,控制接触氧化池和MBR池中的DO为2~4 mg/L。运行2周左右,接触氧化池填料成功挂膜,MBR池出水COD趋于稳定,整套污水处理系统即可投入正常运行。
5 运行效果及经济分析
5.1 运行效果
该工程目前已运行近1 a,对污水处理站各工艺段水质数据进行监测,结果见表2。可以看出MBR池出水COD<200 mg/L,氨氮<20 mg/L,能稳定达到接管要求。
表2 处理出水水质
Table 2
处理单元 | COD/(mg·L-1) | 氨氮/(mg·L-1) | pH |
---|---|---|---|
混凝反应池进水 | 645~792 | 25~30 | — |
混沉池1出水 | 375~427 | 21~26 | — |
Fenton反应池进水 | 4 639~4 922 | 62~70 | — |
混沉池2出水 | 2 785~2 870 | 53~59 | — |
水解酸化池出水 | 1 765~1 839 | 40~44 | — |
接触氧化池出水 | 384~416 | 19~22 | — |
MBR池出水 | 152~170 | 8.5~11 | 6.9~7.5 |
5.2 经济分析
该工程主要采用一体化设备,土建工程量较小,土建费用为18.32万元,设备费用为101.26万元,总投资为119.58万元。经过核算,污水处理系统运行成本为19.63元/m3,其中电费为5.29元/m3,药剂费为12.54元/m3,人工费为1.8元/m3。
6 结论
(1)采用物化预处理-水解酸化-接触氧化-MBR工艺处理窗饰喷涂废水,运行结果表明:出水COD低于200 mg/L,氨氮低于20 mg/L,能达到地方接管要求。
(2)物化预处理工艺段(Fenton氧化+中和+混凝沉淀)对废水中COD的去除率可达40%,有效降低了生物处理工艺的负荷。
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