Fe0/O3体系预处理三硝基间苯二酚铅生产废水
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Pretreatment of lead-2,4,6-trinitroresorcinate styphnate wastewater by Fe0/O3 system
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收稿日期: 2022-02-21
Received: 2022-02-21
作者简介 About authors
殷浩翔(1998—),硕士研究生 。
刘杨,博士后,电话:13980095535,E-mail:
关键词:
Keywords:
本文引用格式
殷浩翔, 车坤, 张文超, 刘杨, 郭勇, 赖波.
YIN Haoxiang.
笔者以Fe0为催化剂、O3为氧化剂,探究Fe0/O3体系对三硝基间苯二酚铅生产废水的降解效果,对Fe0添加量、初始pH和O3曝气量等实验参数进行优化,通过紫外可见光谱(UV-Vis)和催化剂表征,研究Fe0/O3体系的催化氧化机理,并评估了Fe0的持续催化氧化能力。
1 材料与方法
1.1 实验仪器与试剂
还原铁粉(Fe0)、氢氧化钠(NaOH)、硫酸(H2SO4)、无水乙醇(C2H6O)、磷酸二氢钾(KH2PO4)、六水合氯化铁(FeCl3·6H2O),成都科龙化工厂;COD专用试剂,兰州连华科技有限公司;以上试剂均为分析纯。实验用水为去离子水。FL-803A臭氧发生器,深圳飞立电器科技有限公司。
实验废水取自某工厂实际生产废水,水质情况见表1。
表1 废水水质
Table 1
项目 | COD/(mg·L-1) | BOD5/(mg·L-1) | B/C | TOC/(mg·L-1) | pH | 色度/倍 | 电导率/(mS·cm-1) | Pb2+/(mg·L-1) | Cl-/(mg·L-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数值 | 21 895 | 2 080 | 0.09 | 6 590 | 1.51 | 4 000 | 4 | 3.98 | <0.1 |
1.2 实验方法
取200 mL水样加入到400 mL平底烧杯中,用质量分数为30%的H2SO4或NaOH溶液调节pH到预定值,待pH稳定后向烧杯中加入Fe0颗粒;同时打开臭氧发生器,安装曝气装置并调节转子流量计至预设值。设定恒温水浴锅温度为25 ℃,搅拌器转速为300 r/min。反应开始后在预设时间内取样分析,调节pH至8.0~8.5以去除水样中的Fe2+、Fe3+,消除其对后续测定COD的影响。
1.3 分析方法
紫外可见光谱分析采用UV-1700紫外可见分光光度计(日本岛津);Fe0颗粒表面形貌及主要元素组成采用X-MaxN50型电镜(SEM)和SU8010能谱(EDS)(日本日立)进行分析;反应后Fe0表层的晶体结构采用D/max-rA粉末X-射线衍射仪(XRD)(日本理学)分析。
COD采用5B-1(V8)快速测定仪(中国连华科技)测定;生化需氧量采用LL-IS型BOD-Q水质测定仪(重庆中科德馨环保科技有限公司)测定;TOC(总有机碳)采用TOC-TN测定仪(日本岛津)测定;总铁和溶解性铁采用AA-6880FAG原子吸收分光光度计(日本岛津)测定。
2 结果与讨论
2.1 对照实验
为考察Fe0与O3之间的协同作用,设置5组对照实验:(a)Fe0、(b)O3、(c)Fe0/空气、(d)Fe0/O3、(e)Fe2+/O3。其中,原水COD为21 895 mg/L,O3曝气速率为1.0 L/min,初始pH为2,温度为25 ℃,Fe0添加量为30 g/L,Fe2+/O3体系中Fe2+质量浓度为9.6 g/L,相当于Fe0/O3体系中出水的总铁离子浓度。比较了不同反应体系对COD和TOC的去除率,结果见图1。
图1
图1
不同反应体系对COD(a)和TOC(b)的去除率
Fig. 1
Removal rates of COD(a) and TOC(b) by different systems
如图1(a)所示,反应120 min后,5组体系中COD去除率由高到低依次为Fe0/O3(79%)>Fe2+/O3(59.1%)>Fe0/空气(50.1%)>Fe0(43.1%)>O3(35.6%),以Fe0/O3体系对废水COD的去除效果最佳。反应前70 min,Fe0/O3体系的COD去除率明显低于Fe2+/O3体系,原因可能在于:Fe0/O3体系中,Fe0的腐蚀产物(主要为Fe2+)可用于催化臭氧产生氧化能力更强的自由基,但Fe0腐蚀产物生成缓慢;与此相反,Fe2+/O3体系在反应开始时一次投入大量Fe2+,因此70 min前Fe2+/O3体系的催化氧化作用远大于Fe0/O3体系。反应时间超过70 min后,Fe0/O3体系生成大量Fe0腐蚀产物,催化氧化能力增强,COD去除率大于Fe2+/O3体系的去除率。Fe0/O3体系效果优越可归因于Fe0及其腐蚀产物协同催化O3氧化降解污染物。
由图1(b)可知,5个体系中以Fe0/O3体系对废水TOC的去除率最高,为71.6%。Fe0/O3体系对污染物不仅有良好的去除效果,还可将污染物中的有机碳高效转化为无机碳,表现出很高的矿化率。
2.2 UV-Vis光谱分析
三硝基间苯二酚铅生产废水中的污染物主要由含苯环结构的化合物和硝基化合物等组成,其表观颜色为黄色,降解效果可通过UV-Vis图谱分析。图2为最佳反应条件下,190~500 nm范围内原水与出水的UV-Vis光谱谱图。
图2
图2
Fe0/O3体系处理废水过程中紫外可见光谱的变化
Fig. 2
Changes of UV-Vis spectra in wastewater treatment by Fe0/O3 system
2.3 SEM-EDS及XRD表征
采用SEM-EDS对反应前后的Fe0颗粒进行形貌及化学元素分析,如图3(a)~(c)所示。
图3
由图3可见,反应前Fe0表面光滑且呈现海绵状,反应后Fe0表面变得粗糙,腐蚀程度加重。反应后Fe0表面的O、Fe元素质量分数分别为31.51%、68.49%,表明反应过程中Fe0表面生成铁的氧化物或氢氧化物。
为进一步确定腐蚀产物成分,对反应后的Fe0进行XRD分析,结果如图3(d)所示。可见反应后的Fe0以Fe为主,还有一部分Fe3O4,说明反应过程中Fe0颗粒表面被氧化。
2.4 机理研究
2.5 Fe0/O3体系参数优化
2.5.1 Fe0添加量
在原水COD为21 895 mg/L、臭氧曝气速率为1.5 L/min、初始pH为1.5、温度为25 ℃、反应时间为120 min条件下,考察Fe0添加量(0、10、20、30、40、50 g/L)对Fe0/O3体系降解效果的影响,结果见图4。
图4
图4
Fe0添加量对COD(a)、TOC(b)去除率的影响
Fig. 4
Effect of Fe0 dosage on removal rates of COD(a) and TOC(b)
由图4(a)可见,随着Fe0增加,COD去除率显著增加。当Fe0添加量达到30 g/L时,继续增加Fe0后COD去除率未继续增大。
由图4(b)可见,TOC去除率的变化趋势与COD去除率类似,当Fe0添加量为30 g/L时,TOC去除率达到最高。因此, Fe0/O3体系最优Fe0添加量选择30 g/L。
2.5.2 初始pH
图5
图5
初始pH对COD(a)、TOC(b)去除率的影响
Fig. 5
Effect of initial pH on removal rates of COD(a) and TOC(b)
图5(a)中,初始pH为原水pH(1.5)时,COD去除率为62%;初始pH为2时,COD去除率升至78%;相比于原水pH,当初始pH增至3、5时,COD去除率均有所上升。但初始pH为碱性时,Fe0/O3体系的处理效果大幅下降。初始pH较低的条件下(pH为2~5),Fe0/O3体系对污染物有较高的去除率。这是因为较低的pH可以提供大量H+,与Fe0反应生成大量腐蚀产物(Fe2+/Fe3+),并使溶液pH上升,此时反应体系的臭氧分解能力增强〔21〕。同时,这些腐蚀产物可以有效催化臭氧产生大量活性自由基,高效降解水中污染物,提高COD去除率。随着pH继续提高,溶液中H+减少,臭氧催化氧化过程受到抑制,故COD去除率下降。然而,pH过低时(pH<2.0)COD去除率也相对较低,原因可能在于:(1)溶液中存在过量H+,Fe0的还原作用对污染物的去除占主导地位;(2)过多的H+导致大量Fe2+产生,这些Fe2+与污染物竞争·OH,从而使COD去除率下降〔19〕。
图5(b)中,初始pH为2时TOC去除率最高,达到70%。初始pH为2时Fe0/O3体系可实现污染物的高效去除和矿化,后续实验选取初始pH为2。
2.5.3 O3曝气量
在Fe0添加量为30 g/L、初始pH为2、反应时间为120 min的条件下,探讨O3曝气量对Fe0/O3体系降解效果的影响,结果见图6。
图6
图6
O3曝气量对COD(a)、TOC(b)去除率的影响
Fig. 6
Effect of O3 aeration rate on removal rates of COD(a) and TOC(b)
由图6(a)可见,O3曝气量为0时反应120 min后COD去除率为45%,随着O3曝气量的上升,COD去除率也不断升高;当O3曝气量增至1.0 L/min时,反应120 min后COD去除率增至79%。继续增加O3曝气量,COD去除率上升不明显。O3曝气量较低时,体系中Fe0的还原作用占主导,COD去除率不高。随着O3曝气量提高,Fe0/O3体系对污染物的直接氧化能力增强;同时产生更多·OH降解污染物。O3曝气量达到1.0 L/min及以上时,溶液中的O3达到饱和,此时O3曝气量不再是污染物降解的限制因素〔17〕,提高曝气量不会明显增加COD去除率。由图6(b)可见,O3曝气量从0增至1.0 L/min,TOC去除率由41%迅速提高至71%并达到最高。Fe0/O3体系中O3曝气量对COD、TOC的去除效果保持一致。综上,确定最佳O3曝气量为1.0 L/min。
在上述最佳反应条件下,Fe0/O3体系可将废水色度降至低值,B/C提高至0.53,大大提高生化性,为后续生化反应提供条件。
2.6 Fe0/O3体系中Fe0的稳定性
为评估Fe0/O3体系中Fe0的稳定性,进行5次连续实验,每次实验后用磁铁回收Fe0颗粒,去离子水冲洗3次,于真空干燥机中烘干后称重。结果表明, Fe0循环利用情况下,COD去除率均能达到70%以上,未见明显下降,说明Fe0在该体系的稳定性较好,可重复利用。但反应过程中Fe0消耗量较大,每次循环实验后Fe0剩余量在51%~59%。该项数据可为实际工程应用提供理论指导。
3 结论
(1)对照实验结果表明,COD去除率由高到低的体系依次为Fe0/O3>Fe2+/O3>Fe0/空气>Fe0>O3,Fe0/O3体系具有明显优势。
(2)Fe0/O3体系降解三硝基间苯二酚铅生产废水的途径主要有Fe0还原作用,臭氧直接作用于污染物,Fe0腐蚀产物催化臭氧产生羟基自由基氧化降解污染物。
(3)Fe0/O3体系最优反应条件:Fe0添加量为30 g/L、初始pH为2、O3曝气量为1.0 L/min、反应时间为120 min。在最佳反应条件下,Fe0/O3体系能大幅降低废水色度,提高出水的可生化性(B/C为0.53),为进一步生化处理提供良好的条件。
(4)在连续5次重复实验中,COD去除率均能达到70%以上,表明Fe0/O3中Fe0的稳定性较好,可实现重复利用。
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