铅锌冶炼废水脱钙软化工程设计
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Design of decalcification and softening engineering for lead-zinc smelting wastewater
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收稿日期: 2022-06-22
基金资助: |
|
Received: 2022-06-22
作者简介 About authors
夏传(1989—),硕士,工程师E-mail:
李绪忠,硕士,正高级工程师E-mail:
关键词:
Keywords:
本文引用格式
夏传, 卢丽, 李绪忠, 王杰.
XIA Chuan.
1 工程概况
某铅锌冶炼厂采用沸腾焙烧+浸出净化+锌电积工艺处理硫化锌精矿得到电锌产品;采用富氧顶吹+侧吹还原熔炼+烟化炉挥发+电解工艺处理铅精矿及锌浸出渣生产铅锭。厂区内设有废水处理站,处理污酸、酸性废水及其他生产废水,处理工艺为石灰中和+石灰铁盐法,出水为高钙高盐废水,直接外排。提出采用膜浓缩+蒸发结晶〔5〕工艺以达到废水零排放,而废水进反渗透膜前需软化处理,因此针对原废水处理站的高钙高盐出水进行脱钙软化。
表1 废水组成及水质
Table 1
水源 | 水量/(m³·d-1) | pH | Ca2+/(mg·L-1) | 总硬度/(mg·L-1) | TDS/(mg·L-1) | 电导率/(μS·cm-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
废水处理站出水 | 400 | 11 | 700 | 1 750 | 16 709 | 26 735 |
循环水排污水 | 405 | 9 | 320 | 800 | 4 719 | 7 550 |
膜浓缩排水 | 235 | 8 | 8 | 20 | 8 311 | 13 298 |
因原废水处理站采用石灰中和,则不计镁硬度,总硬度以碳酸钙计,以水量加权平均。主要设计进出水水质见表2。
表2 设计进出水水质
Table 2
项目 | pH | Ca2+/ (mg·L-1) | 总硬度/ (mg·L-1) | TDS/ (mg·L-1) | 电导率/(μS·cm-1) |
---|---|---|---|---|---|
进水 | 9 | 400 | 1 000 | 10 142 | 16 228 |
出水 | 6~9 | 40 | 100 | — | — |
2 工艺流程及说明
2.1 工艺流程
在水处理工艺中,脱钙软化常用的方法有离子交换、膜处理、化学沉淀、热力软化法等,其中离子交换、膜处理适合低硬度水的软化或深度脱钙软化,热力软化法用于去除碳酸盐硬度〔9〕。该项目的高钙废水适合采用化学沉淀法,且去除永久性硬度多采用Na2CO3或CO2+NaOH。相比于CO2+NaOH,过量投加Na2CO3会增加后续脱盐工序的负荷,且Na2CO3溶液制备劳动强度高,而CO2+NaOH的投加可实现自动化。因此,根据废水特点和处理要求,采用CO2+NaOH脱除钙硬度〔9-10〕,产生的碳酸钙沉淀渣返回原废水处理站的污酸中和段作中和剂,不产生固废,并节约原废水处理站的药剂费用;液态CO2来源于空气提氧氮的副产品。
废水脱钙软化处理工艺如图1所示。废水通过加压输送至压力溶气罐,同时二氧化碳气体从顶部进入溶气罐形成加压饱和溶气水,随后进入脱钙反应槽降压释放。控制溶气罐中的溶气压力为0.3~0.5 MPa、溶气效率0.9,反应槽中pH为10.5。综合反应式:Ca2++CO2+2OH-
图1
2.2 工艺流程说明
废水首先进入废水脱钙调节池进行均质均量,由水泵加压提升至溶气罐,同时通入CO2气体形成加压饱和溶气水。饱和溶气水进入脱钙反应槽1/2,并投加NaOH溶液调节反应pH至10.5,向脱钙絮凝槽中投加HPAM,形成碳酸钙混合液。混合液经浓密池固液分离,上清液自流至过滤器,过滤器出水经硫酸回调pH为6~9,存储在中间水池,由反渗透膜进行脱盐淡化处理。反应过程投加的药剂有:CO2(质量分数100%、投加量11.2 Nm3/h、投加压力0.3~0.5 MPa)、NaOH(质量分数10%、投加量366 L/h)、硫酸(质量分数1%、投加量42 L/h)、HPAM(质量分数0.1%、投加量50 L/h),碳酸钙渣量约21.6 m3/d(含水率95%)。
3 主要构筑物及设备选型
该工程主要构筑物包括废水脱钙调节池、溶气罐、CO2装置、脱钙反应槽、浓密池、过滤器、中间水池,设计进水量为1 200 m3/d,主要构筑物及设备见表3。
表3 主要构筑物及设备参数
Table 3
项目 | 参数 |
---|---|
废水脱钙调节池 | 1座,半地下式砼结构,尺寸18 m×5.5 m×4.5 m(超高0.3 m),有效容积420 m3,HRT=8 h;设2台提升泵,Q=50 m3/h、H=20 m、P=11 kW,1用1备 |
溶气罐 | 喷淋填料罐1座,碳钢防腐,尺寸D 1 m×2.8 m,过流密度100 m3/(m2·h),HRT=2 min |
CO2装置 | CO2储罐1座,30 m3,汽化器500 m2,含稳压装置 |
脱钙反应/絮凝槽 | 3座,碳钢防腐,尺寸D 3 m×4 m,有效容积25 m3,HRT=30 min;3台搅拌机,功率7.5 kW,反应段转速52 r/min、絮凝转速23 r/min |
浓密池 | 1座,碳钢防腐,尺寸D 9 m×4.65 m,表面负荷0.80 m3/(m2·h),HRT=5 h;配套耙泥机,转速0.1~0.4 r/min(可调),行程450 mm,扭矩输出4~20 mA电信号 |
过滤器 | 玻璃钢材质,2座,尺寸D 3.3 m×6 m,配套反冲洗排水阀,带悬浮填料(聚合改性发泡轻质填料),粒径1~2 mm |
中间水池 | 1座,半地下式砼结构,带盖板,尺寸12 m×4 m×4.5 m,有效容积200 m3,HRT=4 h;2台提升泵,Q=50 m3/h、H=42 m、P=15 kW,1用1备 |
4 运行效果
该工程于2020年12月底投入使用,满负荷进水1 200 m3/d。测定2021年8—9月期间废水的脱钙软化效果,如图2所示。
图2
由图2可见,进水总硬度(以碳酸钙计)为993~1 062 mg/L,出水总硬度在40~100 mg/L,去除率达到90%~96%。现场操作时发现出水总硬度与脱钙反应槽的pH有关,当pH接近11时总硬度可低于50 mg/L。因此,为保证脱钙软化效果,需保证反应槽pH≥10.5。
5 工程投资及运行费用
该工程建设投资为567.35万元,其中工程费用482.33万元,工程建设其他费用50.4万元,预备费34.62万元。运行费用包括电耗、药剂费、职工薪酬。其中电耗为1.15 kW·h/m3,电价按0.4元/(kW·h)计,电费为0.46元/m3。药剂消耗:质量分数为32%的液碱2.29 kg/m3、CO2 0.44 kg/m3,HPAM 1×10-3 kg/m3,硫酸(自产)不计价,药剂单价分别为1 300、750、12 000元/t,则药剂费为3.32元/m3。职工薪酬130 000元/(人·a),共4人,则人工费1.31元/m3。运行费用合计5.09元/m3。
生成的碳酸钙渣可回用产生一定经济效益,碳酸钙干渣量1.08 t/d,计价220元/t,则收益0.20元/m3。扣减收益后,运行费用为4.89元/m3。该工程的综合效益体现在废水脱钙软化的后续膜处理,经反渗透膜淡化回用可节约水资源,实现废水零排放,环境效益明显。
6 结论
(1)采用CO2+NaOH化学沉淀法可有效去除铅锌冶炼废水中的钙硬度,进水总硬度为993~1 062 mg/L时,出水总硬度为40~100 mg/L,去除率达到90%~96%。
(2)采用溶气罐以形成CO2饱和溶气水,溶气效率达90%以上,节约CO2用量,产生的碳酸钙沉淀渣返回原废水处理站用作中和剂,不产生固废,并节约药剂费。
(3)废水脱钙软化运行费用合计5.09元/m3,吨水收益0.20元/m3,扣减收益后,运行费用为4.89元/m3,经后续膜处理可实现废水淡化回用,环境效益显著。
(4)该工程提供了一种铅锌冶炼废水软化处理解决方案,同时可作为废水脱盐的脱钙预处理,是实现铅锌冶炼废水高水质回用或零排放的重要工序。
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