工业水处理, 2019, 39(5): 92-94 doi: 10.11894/iwt.2018-0468

工程实例

铁碳微电解-ABR-改良CASS工艺处理制药废水

刘洋,1, 高健磊,1, 周子鹏2

Combined process of iron-carbon micro-electrolysis-ABR- improved CASS for pharmaceutical wastewater treatment

Liu Yang,1, Gao Jianlei,1, Zhou Zipeng2

通讯作者: 高健磊,博士,教授。E-mail:gaojianlei@zzu.edu.cn

收稿日期: 2019-03-1  

Received: 2019-03-1  

作者简介 About authors

刘洋(1993-),硕士研究生电话:18703837950E-mail:liuyang2805@163.com , E-mail:liuyang2805@163.com

摘要

采用铁碳微电解+厌氧折流板反应器(ABR)+改良CASS工艺处理诺氟沙星类制药废水。运行结果表明,该工艺处理效果好,对COD、NH3-N、SS的平均去除率分别达到95.9%、71.1%、91.0%,最终出水COD、NH3-N、SS分别为145、13、18 mg/L,出水达到DB 41/756—2012《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》的要求。

关键词: 制药废水 ; 铁碳微电解 ; 厌氧折流板反应器 ; 改良CASS

Abstract

The combined process of iron-carbon micro-electrolysis, anaerobic baffled reactor(ABR) and improved CASS was used to treat a kind of norfloxacin pharmaceutical wastewater. The results indicated that the combined process had high treatment performance, the final effluent concentrations of COD, NH3-N, SS were 145, 13, 18 mg/L with the remove efficiency of 95.9%, 71.1%, 91.0%, respectively. The effluent quality could meet indirect discharge standard of Water Pollutants for Pharmaceutical Industry Chemical Synthesis Products Category(DB 41/756-2012).

Keywords: pharmaceutical wastewater ; iron-carbon micro-electrolysis ; anaerobic baffled reactor ; improved CASS

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本文引用格式

刘洋, 高健磊, 周子鹏. 铁碳微电解-ABR-改良CASS工艺处理制药废水. 工业水处理[J], 2019, 39(5): 92-94 doi:10.11894/iwt.2018-0468

Liu Yang. Combined process of iron-carbon micro-electrolysis-ABR- improved CASS for pharmaceutical wastewater treatment. Industrial Water Treatment[J], 2019, 39(5): 92-94 doi:10.11894/iwt.2018-0468

制药废水是目前国内外较难处理的一种高浓度有机污水,也是我国污染最严重、最难处理的工业废水之一1。诺氟沙星类制药废水属于化学合成类制药废水,该废水具有水质水量波动大、成分复杂、废水COD浓度高、可生化性差等特点2,属于生物难降解有机废水3。若采用单一的物化或生化手段不仅运行费用高,而且难以达标排放4。铁碳微电解处理效能高、运行成本低、有较强的改善废水可生化性的能力5。厌氧折流板反应器(ABR)工艺具有结构简单、运行性能可靠、耐冲击负荷能力强、污泥龄长、固液分离效果好、截留能力强等优点6-7,有良好的处理效果。CASS工艺的抗冲击性好、操作方便、出水效果好,可以根据进水水质和排放标准控制运行参数,调整方便,已被广泛应用于城市污水和各种工业废水的处理中。

1 工程概况

洛阳某精细化工有限公司年产含氟精细化学品中间体3 000 t,在7-氯-6-氟-1-乙基-1,4-二氢-4-氧代喹啉-3-羧酸硼酸乙酯的合成工艺中,经缩环合、乙基化、螯合反应会排放大量的高浓度有机废水;在2-氯-5-三氟甲基吡啶和对三氟甲基苯酚的合成工艺中会排放加氢废水、含酚废水、含氟废水以及精馏残液,废水中含有大量的有机有毒、致癌致畸污染物(如硝基苯类、苯胺类、挥发酚、有机氟化物等),同时还会排放一些低浓度的冲洗废水、除盐水、冷却循环水以及厂内生活污水等废水,若不进行有效的处理则必然成为河流水域及地下水的污染源之一。

该废水处理工程建设规模:日处理量为480 m3,即平均时设计流量为20 m3。通过对废水水样分析,设计进、出水水质以及DB 41/756—2012《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》见表1

表1   设计进、出水指标

项目pHSS/(mg-L-1)COD/(mg-L-1)氨氮/(mg-L-1)
设计进水水质4~62003 50060
DB41/756—2012标准6~910022035
设计出水水质6~95020025

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2 工艺流程

工艺流程见图1

图1

图1   工艺流程


2.1 预处理

(1)格栅槽、调节池。安装人工细格栅,通过细格栅去除水中的细小杂物。调节池调节废水的水量及水质,使其水质均匀,同时将废水提升至预处理系统。

(2)铁碳微电解。采用金属电偶氧化还原(CMRO技术)反应池,利用活化电偶材料在微酸性条件下腐蚀电池两极的氧化还原作用,分解废水中的硝基苯类化合物、卤代苯类化合物和其他复杂分子化合物,进一步提高废水可生化处理性能8,同时去除废水中对后续处理产生毒性的物质,保证后续处理的安全和稳定性。

(3)混凝反应池、斜管沉淀池。铁碳微电解出水在混凝反应池与中和药剂(石灰乳)、絮凝剂聚合氯化铁(PAC)反应,使pH得到调节,同时形成细小颗粒物,并在斜管沉淀池得到沉淀分离,去除一部分COD等污染物。

2.2 厌氧处理

沉淀池出水自流入ABR池,在池底部均匀布水,缓慢上升经过悬浮污泥层,水中有机物被吸附、降解。ABR池进一步去除难以生化处理的部分喹诺酮类物质,降解、打断长链的大分子,并降低水的色度,提高废水的生化指标,使其COD有较大幅度的去除。ABR池有效容积为288 m3,反应时间为12 h,污泥回流比为50%~100%,污泥质量浓度为11 000~13 000 mg/L。

2.3 好氧处理

好氧处理采用改良CASS工艺见图2

图2

图2   改良CASS工艺示意


图2可知,CASS工艺主要通过好氧微生物的新陈代谢作用去除ABR池出水中溶解性可生物降解的有机物和氨氮等污染物。本研究对CASS池进行了2处改良:(1)对缺氧区增加混合液回流,强化了脱氮效果;(2)对曝气方式进行改进,在射流曝气的基础上增加循环水泵,气水混合后氧气的传质效果更好,氧气利用率更高。

CASS池共1座,2格,总容积为800 m3,生物选择区、缺氧区、好氧区体积比为1:5:25,好氧负荷为0.08 kgBOD/(kgMLSS·d),污泥龄为20 d,污泥质量浓度为2 000~3 000 mg/L。

2.4 污泥处理

预处理装置产生的反冲洗高浊度废水和混凝反应池、斜管沉淀池产生的污泥排入化学污泥集泥池;生化处理系统排出的剩余污泥进入化学污泥集泥池进行均质后,送入污泥浓缩池,浓缩至污泥含水率为97%后进入浓缩污泥集泥池,再全部送入污泥贮罐暂存;然后将泥输送至混合反应罐中,并计量投加生石灰粉、30%PAC溶液、聚丙烯酰胺溶液,进行化学脱水反应,最后由1.2 MPa高压往复泵打入隔膜压滤机进行高压脱水,脱水后含水率为45%~55%的污泥饼自脱水机排出,由皮带输送机收集、并送至泥饼堆棚,待外运处置。

由污泥浓缩池、隔膜压滤机排出的分离废水,排入全厂排水集水池。

2.5 主要构建筑物及设备

主要构建筑物及参数见表2

表2   主要构建筑物及参数

构建筑物名称数量有效容积/m3结构水力停留时间/h
调节池1座480钢筋混凝土24
铁碳微电解1座42钢筋混凝土0.5
混凝反应池1座40钢筋混凝土0.5
斜管沉淀池1座90钢筋混凝土2.5
ABR池1座288钢筋混凝土12
改良CASS池1座800钢筋混凝土8
污泥脱水机房1座810砖混结构

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主要设备及材料见表3

表3   主要设备及材料

名称数量主要技术参数功能
人工细格栅1台2.2 mx0.76 m,栅条间隙b=5mm去除水中的细小杂物
污水提升泵4台Q=24 m3/h,H=15m,N=3.0 kW将废水提升至预处理系统
金属电偶填料25.5 m3铁碳混合滤料,粒度5~10 mm,装填蜜度Dz=0.5 g/cm3,装填高度2.5 m去除废水中毒性的物质
回流泵6台Q=12.5 m3/h,H=10.0m,N=2.2 kWABR池污泥回流
污泥回流泵4台Q=12.5 m3/h,H=10.0m,N=2.2 kW将主反应区污泥回流到生物选择区
混合液回流泵6台Q=12.5 m3/h,H=10.0m,N=2.2 kW将主反应区混合液回流到缺氧区
拉法尔管式射流曝气器8套7个喷嘴/根,单喷嘴气量0.50m3/min,水量0.18m3/min曝气充氧
曝气循环水泵4台Q=180m3/h,H=10.0m,N=11 kW与气混合,提升氧传质效率
罗茨鼓风机3台风量14.7m3/min,升压58.8kPa,N=30kW供气
板框压滤机1台滤室容积2.45 m3N=4.0 kW对污泥进行深度脱水

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2.6 技术经济分析

工程占地面积为5 003.71 m2,折合7.51亩,总投资934.57万元,其中工程费用802.72万元、工程其他费用87.34万元、基本预备费44.50万元。运行费用主要包括加药费0.15元/m3,水电费6.05元/m3,人工费1.14元/m3,折合废水处理费用7.34元/m3

3 运行效果

运行期间,进水COD最低为2 040 mg/L,最高为5 136 mg/L,平均COD为3 500 mg/L左右,各工段处理效果见表4

表4   各工段进尧出水水质

项目铁碳微电解+混凝+沉淀ABR改良CASS总去除率/%
进水出水去除率/%进水出水去除率/%进水出水去除率/%
COD/(mg.L-1)3 5002 07240.82 0721 28538.01 28514588.795.9
NH3-N/(mg.L-1)45464658581377.671.1
SS/(mg.L-1)2008756.5871861861890.391

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4 结论

(1)采用铁碳微电解-ABR-改良CASS工艺对诺氟沙星类制药废水进行处理,效果良好,最终出水COD、NH3-N、SS分别为145、13、18 mg/L,出水水质达到DB 41/756—2012《化学合成类制药工业水污染物间接排放标准》,运行费用为7.34元/m3

(2)采用铁碳微电解/混凝/沉淀预处理系统对高浓度废水进行预处理,使生物系统的进水水质更加稳定,不仅能有效去除部分污染物,而且进一步提高了生化处理的效果。厌氧ABR池通过提高污泥浓度,可以进一步优化,达到更好的处理效果。

(3)CASS工艺通过改良提高了对氧的利用效率,缩短曝气时间。CASS工艺对COD和NH3-N都有良好的去除效果,且流程简单、占地面积小、耐负荷冲击性能好、操作运行方便,具有很好的推广价值。

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