工业水处理, 2020, 40(2): 103-105 doi: 10.11894/iwt.2019-0137

工程实例

水溶性胶黏剂生产废水处理工程实例

董希青,, 袁金秀, 崔鑫

In-situ treatment of water-soluble adhesives production wastewater by a combined process

Dong Xiqing,, Yuan Jinxiu, Cui Xin

收稿日期: 2019-11-29  

基金资助: 潍坊科技学院博士基金项目.  2018LS016

Received: 2019-11-29  

Fund supported: 潍坊科技学院博士基金项目.  2018LS016

作者简介 About authors

董希青(1982-),博士,讲师电话:13335248477,E-mail:dongxq1001@wfust.edu.cn , E-mail:dongxq1001@wfust.edu.cn

摘要

针对水溶性胶黏剂生产废水有机物含量较高、水质波动大、难生物降解等特点,采用Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池的组合工艺对其进行处理。运行结果表明,系统运行稳定,出水COD ≤ 500 mg/L,氨氮≤ 25 mg/L,SS ≤ 400 mg/L,处理出水达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的三级标准,COD、氨氮、SS去除率分别为93.6%、56.9%、89.5%,工艺处理成本为6.8元/m3

关键词: 水溶性胶黏剂生产废水 ; 混凝沉淀 ; 升流式厌氧污泥床 ; 生物滤池

Abstract

The water-soluble adhesive production wastewater is characterized as high organic matter content, large fluctuation in water quality and difficult biodegradability. This study is aimed to efficiently treat this wastewater by a combined process of Fenton oxidation, coagulation and sedimentation, upflow anaerobic sludge blanket reactor and biological filter. The operation results show that the system runs steadily with the effluent COD, NH3-N and SS less than 500 mg/L, 25 mg/L and 400 mg/L, respectively. The treated effluent meets Ⅲ-class criteria specified in Integrated Wastewater Discharge Standard(GB 8978-1996). The removal rates of COD, NH3-N and SS are 93.6%, 56.9%, 89.5%, respectively, and the cost of process treatment is 6.8 yuan/m3.

Keywords: water-soluble adhesive production wastewater ; coagulation and sedimentation ; upflow anaerobic sludge blanket reactor ; biological filter

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董希青, 袁金秀, 崔鑫. 水溶性胶黏剂生产废水处理工程实例. 工业水处理[J], 2020, 40(2): 103-105 doi:10.11894/iwt.2019-0137

Dong Xiqing. In-situ treatment of water-soluble adhesives production wastewater by a combined process. Industrial Water Treatment[J], 2020, 40(2): 103-105 doi:10.11894/iwt.2019-0137

某电子材料有限公司主要以丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、过硫酸铵、尿素、乳化剂和氨水等为原料生产水溶性胶黏剂,在生产过程中会产生水溶性胶黏剂废水,该废水有机物含量较高、成分复杂、可生化性较差且间歇排放,属较难处理的工业废水。基于该生产企业的要求及相关的研究成果,并根据该废水的水质特点,确定采用Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池的组合工艺对其进行处理。

1 工程进出水水质和水量

废水主要来自胶黏剂生产用软水制备树脂再生废水、聚合反应釜及乳化缸清洗废水、地面和设备清洗废水,废水总量大约为120 t/d。处理出水水质需达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的三级标准(氨氮执行二级标准)。工程进出水水质如表1所示。

表1   工程进出水水质

项目pHBOD5/(mg·L-1COD/(mg·L-1氨氮/(mg·L-1SS/(mg·L-1
进水5~7800~1 2005 000~6 50045~602 800~3 500
出水6~9≤300≤500≤25≤400

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2 处理工艺流程

废水处理工艺流程如图1所示。

图1

图1   废水处理工艺流程


废水首先进入调节池均和水质水量,然后经提升泵1进入Fenton池,通过加药装置1加入硫酸亚铁和双氧水进行Fenton氧化预处理,以提高废水的可生化性。Fenton池出水自流进入混凝沉淀池,通过加药装置2加入NaOH、PAC和PAM进行絮凝沉淀反应,去除部分COD和大部分SS。混凝沉淀池出水自流进入中间池,在中间池内进行混合、均化,然后经提升泵2进入UASB,进行厌氧分解,去除大部分COD及部分氨氮。UASB出水进入生物滤池,通过好氧微生物的作用进一步去除污染物。生物滤池出水进入贮水池,部分出水作为生物滤池反冲洗用水,反冲洗出水回流至调节池;其余出水经标准排口排放至园区污水处理厂。来自混凝沉淀池、UASB的污泥排入污泥池,沉淀浓缩后上清液回流至调节池,浓缩污泥用脱水机压滤脱水,干污泥委外处置。调节池、生物滤池由工艺鼓风机提供所需的空气,反洗空气由反洗风机提供。

3 主要构建物

主要构建物及设计参数见表2

表2   主要构建物及设计参数

序号名称尺寸数量结构设计参数、设备
1调节池6 m×6 m×4.5 m1座钢砼防腐H=4.0 m,V=120 m3,HRT=24 h;提升泵1(2台),型号50WQ15-8-0.75,流量10 m3/h,扬程10 m,功率0.75 kW
2Fenton池6 m×2 m×2.3 m1座钢砼防腐V=240 m3,搅拌装置3套,HRT=2.5 h;加酸、硫酸亚铁、双氧水装置各1套
3混凝段2.0 m×1.0 m×2.3 m1座钢砼防腐HRT=1.5 h;加碱、PAC、PAM装置各1套
4沉淀段D 2.0 m×4.0 m1座钢砼防腐
5中间池2 m×2 m×4.5 m1座钢砼H=4.0 m,V=16 m3;提升泵2(2台),型号50WQ15-12-1.1,流量10 m3/h,扬程12 m,功率1.1 kW
6UASB10 m×8 m×6.5 m1座钢砼防腐HRT=36 h;三相分离器5套,布水系统4套,出水堰1套
7生物滤池1.7 m×1.5 m×4.5 m4格钢砼防腐气水比10:1,滤料层厚度3.0 m,填料30 m3;2台工艺分机,型号HSR65,转速1 240 r/min,流量1.35 m3/min,电机功率2.2 kW;1台反洗风机,型号HSR100,转速1 140 r/min,流量3.92 m3/min,电机功率7.5 kW;1台反洗泵,型号SLS100-100-5.5,流量70 m3/h,扬程13.6 m,功率5.5 kW;配水、配气系统4套
8贮水池6.8 m×1.0 m×4 m1座钢砼防腐
9排放口3.2 m×0.4 m×0.4 m1座砖混内壁贴白色瓷砖
10污泥池2 m×2 m×4.5 m1座钢砼污泥泵2台,型号50WQ15-12-1.1,流量10 m3/h,扬程14 m,功率1.1 kW
11污泥堆场5.0 m×4.0 m1个
12脱水机房6.0 m×4.0 m×5.5 m1座砖混叠螺脱水机,绝干污泥处理量27~45 kg/h,功率0.79 kW;清洗、加药设施各1套
13加药装置20 m21座砖混综合工房,单层尺寸10.0 m×6.0 m
14鼓风机房20 m21座砖混
15配电房6 m21座砖混
16仓库14 m2

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4 工程调试及运行结果

4.1 工程调试

4.1.1 预处理调试

在废水处理工程设计阶段对废水进行了Fenton氧化小试实验,综合考虑排放要求及运行成本,最终确定了Fenton氧化的最佳条件,即在Fenton池内通过加酸调节废水pH至3~4,然后加入质量分数为0.25%的硫酸亚铁和质量分数为0.5%的双氧水,搅拌反应2.5 h后,加碱调节pH至8左右。在混凝沉淀池内加入质量分数为0.1%的PAC和质量分数为0.002 5%的PAM。通过预处理,提高了废水的可生化性。预处理后出水COD平均为3 520 mg/L,氨氮平均为30.1 mg/L,COD、氨氮去除率分别为36%、42.1%。

4.1.2 UASB调试

UASB污泥选用城市污水处理厂脱水后的消化污泥,含水率约为80%。UASB有效容积为480 m3,投加消化污泥量按20 kg/m3,干污泥总量为9.6 t,湿污泥量约为48 t。UASB投加污泥后进行35 d的驯化。调试过程初期,COD容积负荷控制在0.3~ 0.5 kg/(m3·d),由于废水缺磷,按照m(COD):m(N):m(P)=100:5:1适当投加磷营养源。定期监测COD和VFA,当COD去除率达到80%时,逐步提升负荷,直至设计负荷0.88~1.3 kgCOD/(m3·d),后续进水COD逐渐提高至5 500 mg/L。经过2个半月的时间,完成UASB调试,HRT为36 h。之后进入稳定运行阶段,出水COD平均为635 mg/L,COD去除率为82%左右。

4.1.3 生物滤池调试

生物滤池共4格,并联运行,所加填料为球形陶粒,滤料层厚度为3.0 m,填料体积为30 m3。生物滤池采用自然挂膜法,按照设计风量的50%对生物滤池进行曝气,同时按照设计流量的20%进行进水。滤池在连续闷曝24 h后开始进水,并控制进水COD保持在300~350 mg/L,DO在2.5 mg/L左右,进水COD负荷在3.5~4 kg/(m3·d)。然后按废水量的10%逐步增加进水量,同时增大曝气量,监测COD浓度的变化情况,并观察生物膜的生长情况。在生物滤池运行一段时间后,需要采用气水联合对滤池进行反冲洗,气洗强度为10~15 L/(m2·s),水洗强度为4~5 L/(m2·s),反冲洗时间控制在15 min左右。每隔3~5天需要进行1次反冲洗,反洗出水回流至调节池。稳定运行后,出水COD平均为350 mg/L,氨氮平均为22.4 mg/L,COD、氨氮去除率分别为44.9%、22.7%。

4.2 运行效果

废水处理工程建成后,经过3个月调试达到了设计负荷,运行情况良好,处理出水可以达到污水处理厂进水接管标准。稳定运行4个月后,进行竣工验收,某监测公司对工程出水连续监测5 d,表3为5 d检测的平均值。

表3   各单元出水水质

处理单元pHCOD/(mg·L-1COD去除率/%BOD5/(mg·L-1BOD5去除率/%氨氮/(mg·L-1氨氮去除率/%SS/(mg·L-1SS去除率/%
调节池5~75 5001 000523 000
Fenton池3~43 905291 38035.731.32 70010
混凝沉淀池7~93 5209.857058.630.115.665575.7
UASB7~86358236535.9293.645031.3
生物滤池7~835044.925330.722.422.731530

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运行结果表明,经Fenton氧化和混凝沉淀预处理后,出水COD为3 520 mg/L,预处理COD总去除率为36%,达到了比较好的效果。Fenton氧化可将大分子有机物转化为小分子有机物,B/C由原来的0.18提高至0.35,提高了废水可生化性,保证了后续生化处理工艺的有效运行。整个系统的COD总去除率达到93.6%,出水COD平均为350 mg/L,对于COD的去除,UASB和生物滤池的生化处理起了主导作用。

废水经预处理后,氨氮有一定的降解,预处理氨氮总去除率为42.1%。由于反应中生成的·OH具有强氧化性,在氧化降解有机物的同时氧化了氨氮。UASB对氨氮没有明显的去除效果,氨氮浓度基本保持不变。生物滤池对氨氮有一定的降解效果。整个系统的氨氮总去除率达到56.9%,出水氨氮平均为22.4 mg/L,对于氨氮的去除,物化预处理起了主导作用。

废水经预处理后,SS明显降低,SS去除率为75.7%。整个系统的SS总去除率达到89.5%,出水SS平均为315 mg/L,处理效果较好。

5 技术经济指标

本项目为某电子材料有限公司的新建废水处理项目,总投资共计199万元。不计折旧费,运行费用主要包括电费、药剂费及污泥处置费、人工费。平均日电耗约442 kW·h,电价以0.8元/(kW·h)计,则需电费2.94元/m3;在运行中需要加酸、氢氧化钠、PAC、PAM、硫酸亚铁和双氧水等药剂,药剂费用约为3.0元/m3;产生干污泥(含水率80%)约60 kg/d,需污泥处置费0.2元/m3;人工费为0.66元/m3,运行费用合计约为6.8元/m3

6 结论

水溶性胶黏剂生产废水水质波动大,可生化性差,经Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池的组合工艺处理后,最终出水COD平均为350 mg/L,氨氮平均为22.4 mg/L,SS平均为315 mg/L,各项指标均满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的三级标准(氨氮满足二级标准)。该工艺运行稳定,污染物去除效果显著,运行成本约为6.8元/m3

参考文献

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