水溶性胶黏剂生产废水处理工程实例
In-situ treatment of water-soluble adhesives production wastewater by a combined process
收稿日期: 2019-11-29
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Received: 2019-11-29
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作者简介 About authors
董希青(1982-),博士,讲师电话:13335248477,E-mail:
针对水溶性胶黏剂生产废水有机物含量较高、水质波动大、难生物降解等特点,采用Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池的组合工艺对其进行处理。运行结果表明,系统运行稳定,出水COD ≤ 500 mg/L,氨氮≤ 25 mg/L,SS ≤ 400 mg/L,处理出水达到《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的三级标准,COD、氨氮、SS去除率分别为93.6%、56.9%、89.5%,工艺处理成本为6.8元/m3。
关键词:
The water-soluble adhesive production wastewater is characterized as high organic matter content, large fluctuation in water quality and difficult biodegradability. This study is aimed to efficiently treat this wastewater by a combined process of Fenton oxidation, coagulation and sedimentation, upflow anaerobic sludge blanket reactor and biological filter. The operation results show that the system runs steadily with the effluent COD, NH3-N and SS less than 500 mg/L, 25 mg/L and 400 mg/L, respectively. The treated effluent meets Ⅲ-class criteria specified in Integrated Wastewater Discharge Standard(GB 8978-1996). The removal rates of COD, NH3-N and SS are 93.6%, 56.9%, 89.5%, respectively, and the cost of process treatment is 6.8 yuan/m3.
Keywords:
本文引用格式
董希青, 袁金秀, 崔鑫.
Dong Xiqing.
某电子材料有限公司主要以丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、丙烯酸异辛酯、过硫酸铵、尿素、乳化剂和氨水等为原料生产水溶性胶黏剂,在生产过程中会产生水溶性胶黏剂废水,该废水有机物含量较高、成分复杂、可生化性较差且间歇排放,属较难处理的工业废水。基于该生产企业的要求及相关的研究成果,并根据该废水的水质特点,确定采用Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池的组合工艺对其进行处理。
1 工程进出水水质和水量
废水主要来自胶黏剂生产用软水制备树脂再生废水、聚合反应釜及乳化缸清洗废水、地面和设备清洗废水,废水总量大约为120 t/d。处理出水水质需达到《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的三级标准(氨氮执行二级标准)。工程进出水水质如表1所示。
表1 工程进出水水质
项目 | pH | BOD5/(mg·L-1) | COD/(mg·L-1) | 氨氮/(mg·L-1) | SS/(mg·L-1) |
进水 | 5~7 | 800~1 200 | 5 000~6 500 | 45~60 | 2 800~3 500 |
出水 | 6~9 | ≤300 | ≤500 | ≤25 | ≤400 |
2 处理工艺流程
废水处理工艺流程如图1所示。
图1
废水首先进入调节池均和水质水量,然后经提升泵1进入Fenton池,通过加药装置1加入硫酸亚铁和双氧水进行Fenton氧化预处理,以提高废水的可生化性。Fenton池出水自流进入混凝沉淀池,通过加药装置2加入NaOH、PAC和PAM进行絮凝沉淀反应,去除部分COD和大部分SS。混凝沉淀池出水自流进入中间池,在中间池内进行混合、均化,然后经提升泵2进入UASB,进行厌氧分解,去除大部分COD及部分氨氮。UASB出水进入生物滤池,通过好氧微生物的作用进一步去除污染物。生物滤池出水进入贮水池,部分出水作为生物滤池反冲洗用水,反冲洗出水回流至调节池;其余出水经标准排口排放至园区污水处理厂。来自混凝沉淀池、UASB的污泥排入污泥池,沉淀浓缩后上清液回流至调节池,浓缩污泥用脱水机压滤脱水,干污泥委外处置。调节池、生物滤池由工艺鼓风机提供所需的空气,反洗空气由反洗风机提供。
3 主要构建物
主要构建物及设计参数见表2。
表2 主要构建物及设计参数
序号 | 名称 | 尺寸 | 数量 | 结构 | 设计参数、设备 |
1 | 调节池 | 6 m×6 m×4.5 m | 1座 | 钢砼防腐 | H=4.0 m,V=120 m3,HRT=24 h;提升泵1(2台),型号50WQ15-8-0.75,流量10 m3/h,扬程10 m,功率0.75 kW |
2 | Fenton池 | 6 m×2 m×2.3 m | 1座 | 钢砼防腐 | V=240 m3,搅拌装置3套,HRT=2.5 h;加酸、硫酸亚铁、双氧水装置各1套 |
3 | 混凝段 | 2.0 m×1.0 m×2.3 m | 1座 | 钢砼防腐 | HRT=1.5 h;加碱、PAC、PAM装置各1套 |
4 | 沉淀段 | D 2.0 m×4.0 m | 1座 | 钢砼防腐 | |
5 | 中间池 | 2 m×2 m×4.5 m | 1座 | 钢砼 | H=4.0 m,V=16 m3;提升泵2(2台),型号50WQ15-12-1.1,流量10 m3/h,扬程12 m,功率1.1 kW |
6 | UASB | 10 m×8 m×6.5 m | 1座 | 钢砼防腐 | HRT=36 h;三相分离器5套,布水系统4套,出水堰1套 |
7 | 生物滤池 | 1.7 m×1.5 m×4.5 m | 4格 | 钢砼防腐 | 气水比10:1,滤料层厚度3.0 m,填料30 m3;2台工艺分机,型号HSR65,转速1 240 r/min,流量1.35 m3/min,电机功率2.2 kW;1台反洗风机,型号HSR100,转速1 140 r/min,流量3.92 m3/min,电机功率7.5 kW;1台反洗泵,型号SLS100-100-5.5,流量70 m3/h,扬程13.6 m,功率5.5 kW;配水、配气系统4套 |
8 | 贮水池 | 6.8 m×1.0 m×4 m | 1座 | 钢砼防腐 | |
9 | 排放口 | 3.2 m×0.4 m×0.4 m | 1座 | 砖混 | 内壁贴白色瓷砖 |
10 | 污泥池 | 2 m×2 m×4.5 m | 1座 | 钢砼 | 污泥泵2台,型号50WQ15-12-1.1,流量10 m3/h,扬程14 m,功率1.1 kW |
11 | 污泥堆场 | 5.0 m×4.0 m | 1个 | ||
12 | 脱水机房 | 6.0 m×4.0 m×5.5 m | 1座 | 砖混 | 叠螺脱水机,绝干污泥处理量27~45 kg/h,功率0.79 kW;清洗、加药设施各1套 |
13 | 加药装置 | 20 m2 | 1座 | 砖混 | 综合工房,单层尺寸10.0 m×6.0 m |
14 | 鼓风机房 | 20 m2 | 1座 | 砖混 | |
15 | 配电房 | 6 m2 | 1座 | 砖混 | |
16 | 仓库 | 14 m2 |
4 工程调试及运行结果
4.1 工程调试
4.1.1 预处理调试
在废水处理工程设计阶段对废水进行了Fenton氧化小试实验,综合考虑排放要求及运行成本,最终确定了Fenton氧化的最佳条件,即在Fenton池内通过加酸调节废水pH至3~4,然后加入质量分数为0.25%的硫酸亚铁和质量分数为0.5%的双氧水,搅拌反应2.5 h后,加碱调节pH至8左右。在混凝沉淀池内加入质量分数为0.1%的PAC和质量分数为0.002 5%的PAM。通过预处理,提高了废水的可生化性。预处理后出水COD平均为3 520 mg/L,氨氮平均为30.1 mg/L,COD、氨氮去除率分别为36%、42.1%。
4.1.2 UASB调试
UASB污泥选用城市污水处理厂脱水后的消化污泥,含水率约为80%。UASB有效容积为480 m3,投加消化污泥量按20 kg/m3,干污泥总量为9.6 t,湿污泥量约为48 t。UASB投加污泥后进行35 d的驯化。调试过程初期,COD容积负荷控制在0.3~ 0.5 kg/(m3·d),由于废水缺磷,按照m(COD):m(N):m(P)=100:5:1适当投加磷营养源。定期监测COD和VFA,当COD去除率达到80%时,逐步提升负荷,直至设计负荷0.88~1.3 kgCOD/(m3·d),后续进水COD逐渐提高至5 500 mg/L。经过2个半月的时间,完成UASB调试,HRT为36 h。之后进入稳定运行阶段,出水COD平均为635 mg/L,COD去除率为82%左右。
4.1.3 生物滤池调试
生物滤池共4格,并联运行,所加填料为球形陶粒,滤料层厚度为3.0 m,填料体积为30 m3。生物滤池采用自然挂膜法,按照设计风量的50%对生物滤池进行曝气,同时按照设计流量的20%进行进水。滤池在连续闷曝24 h后开始进水,并控制进水COD保持在300~350 mg/L,DO在2.5 mg/L左右,进水COD负荷在3.5~4 kg/(m3·d)。然后按废水量的10%逐步增加进水量,同时增大曝气量,监测COD浓度的变化情况,并观察生物膜的生长情况。在生物滤池运行一段时间后,需要采用气水联合对滤池进行反冲洗,气洗强度为10~15 L/(m2·s),水洗强度为4~5 L/(m2·s),反冲洗时间控制在15 min左右。每隔3~5天需要进行1次反冲洗,反洗出水回流至调节池。稳定运行后,出水COD平均为350 mg/L,氨氮平均为22.4 mg/L,COD、氨氮去除率分别为44.9%、22.7%。
4.2 运行效果
废水处理工程建成后,经过3个月调试达到了设计负荷,运行情况良好,处理出水可以达到污水处理厂进水接管标准。稳定运行4个月后,进行竣工验收,某监测公司对工程出水连续监测5 d,表3为5 d检测的平均值。
表3 各单元出水水质
处理单元 | pH | COD/(mg·L-1) | COD去除率/% | BOD5/(mg·L-1) | BOD5去除率/% | 氨氮/(mg·L-1) | 氨氮去除率/% | SS/(mg·L-1) | SS去除率/% |
调节池 | 5~7 | 5 500 | — | 1 000 | — | 52 | — | 3 000 | — |
Fenton池 | 3~4 | 3 905 | 29 | 1 380 | — | 35.7 | 31.3 | 2 700 | 10 |
混凝沉淀池 | 7~9 | 3 520 | 9.8 | 570 | 58.6 | 30.1 | 15.6 | 655 | 75.7 |
UASB | 7~8 | 635 | 82 | 365 | 35.9 | 29 | 3.6 | 450 | 31.3 |
生物滤池 | 7~8 | 350 | 44.9 | 253 | 30.7 | 22.4 | 22.7 | 315 | 30 |
运行结果表明,经Fenton氧化和混凝沉淀预处理后,出水COD为3 520 mg/L,预处理COD总去除率为36%,达到了比较好的效果。Fenton氧化可将大分子有机物转化为小分子有机物,B/C由原来的0.18提高至0.35,提高了废水可生化性,保证了后续生化处理工艺的有效运行。整个系统的COD总去除率达到93.6%,出水COD平均为350 mg/L,对于COD的去除,UASB和生物滤池的生化处理起了主导作用。
废水经预处理后,氨氮有一定的降解,预处理氨氮总去除率为42.1%。由于反应中生成的·OH具有强氧化性,在氧化降解有机物的同时氧化了氨氮。UASB对氨氮没有明显的去除效果,氨氮浓度基本保持不变。生物滤池对氨氮有一定的降解效果。整个系统的氨氮总去除率达到56.9%,出水氨氮平均为22.4 mg/L,对于氨氮的去除,物化预处理起了主导作用。
废水经预处理后,SS明显降低,SS去除率为75.7%。整个系统的SS总去除率达到89.5%,出水SS平均为315 mg/L,处理效果较好。
5 技术经济指标
本项目为某电子材料有限公司的新建废水处理项目,总投资共计199万元。不计折旧费,运行费用主要包括电费、药剂费及污泥处置费、人工费。平均日电耗约442 kW·h,电价以0.8元/(kW·h)计,则需电费2.94元/m3;在运行中需要加酸、氢氧化钠、PAC、PAM、硫酸亚铁和双氧水等药剂,药剂费用约为3.0元/m3;产生干污泥(含水率80%)约60 kg/d,需污泥处置费0.2元/m3;人工费为0.66元/m3,运行费用合计约为6.8元/m3。
6 结论
水溶性胶黏剂生产废水水质波动大,可生化性差,经Fenton氧化+混凝沉淀+UASB+生物滤池的组合工艺处理后,最终出水COD平均为350 mg/L,氨氮平均为22.4 mg/L,SS平均为315 mg/L,各项指标均满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的三级标准(氨氮满足二级标准)。该工艺运行稳定,污染物去除效果显著,运行成本约为6.8元/m3。