工业水处理, 2021, 41(8): 65-69 doi: 10.19965/j.cnki.iwt.2020-1166

试验研究

铁碳床-SBR耦合优化工艺处理屠宰废水实验研究

张书一,1, 陆永生1, 乔磊2, 刘强1, 张晓磊,1

Treatment of slaughter wastewater using iron-carbon bed-SBR coupling process

Zhang Shuyi,1, Lu Yongsheng1, Qiao Lei2, Liu Qiang1, Zhang Xiaolei,1

通讯作者: 张晓磊, 博士, E-mail: xiaolei1013@shu.edu.cn

收稿日期: 2021-06-19  

基金资助: 国家重点研发计划项目.  2019YFC0408202

Received: 2021-06-19  

作者简介 About authors

张书一(1991-),硕士,E-mail:15951157999@163.com , E-mail:15951157999@163.com

Abstract

Slaughter wastewater is one of the main pollution sources of food industry in China. It has good biodegradability, great fluctuation of water quality and contains a lot of nitrogen and phosphorus. However, the traditional biochemical process couldn't effectively remove nitrogen and phosphorus from the wastewater. Iron-carbon beds were combined with SBR for the treatment of slaughter wastewater. The removal rate of CODCr, BOD5, ammonia nitrogen, total nitrogen and total phosphorus in slaughter wastewater by iron-carbon bed-SBR coupling process was investigated. The results showed that the dissolution of Fe in the iron-carbon bed-SBR coupling process enhanced the performance of SBR treatment. Under the optimum condition of 8 h operating period, aeration demand of 5 L/min in aerobic stage, internal circulation flow rate of 0.3 L/min, and pH of 6.5-7.8, with 9 cm thick iron-carbon bed, the removal rates of CODCr, BOD5, ammonia nitrogen, total nitrogen and total phosphorus were 94.2%, 96.2%, 86.6%, 84.5% and 95.6%, respectively. The average effluent concentration met the emission requirements of the Draft of Water Pollutant Discharge Standards for Slaughter and Meat Processing Industry, in which ammonia nitrogen < 8 mg/L, total nitrogen < 20 mg/L, and total phosphorus < 1.0 mg/L.

Keywords: iron-carbon bed ; SBR process ; slaughter wastewater ; iron dissolution

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本文引用格式

张书一, 陆永生, 乔磊, 刘强, 张晓磊. 铁碳床-SBR耦合优化工艺处理屠宰废水实验研究. 工业水处理[J], 2021, 41(8): 65-69 doi:10.19965/j.cnki.iwt.2020-1166

Zhang Shuyi. Treatment of slaughter wastewater using iron-carbon bed-SBR coupling process. Industrial Water Treatment[J], 2021, 41(8): 65-69 doi:10.19965/j.cnki.iwt.2020-1166

屠宰废水是我国食品工业的主要污染源之一,主要含有血污、油脂、碎肉、畜毛、未消化的食物、粪便和尿液等,基本不含过量重金属或其他有毒有害化学物质,可生化性好1。屠宰废水具有明显的淡旺季之分2,日变化系数可达1.5以上,日内水质差异变化较大。屠宰废水中的总氮(TN)常超过200 mg/L,总磷(TP)超过20 mg/L。现有《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》(GB 13457—1997)对TN和TP未作要求3,但在《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准(征求意见稿)》中,要求新建企业的污水TN、TP分别控制在20、1 mg/L以下。

目前常用的脱氮除磷工艺有氧化沟工艺4、A2/O工艺4及SBR工艺等。其中氧化沟工艺、A2/O工艺因脱氮除磷的污泥龄存在矛盾,难以同时取得很好的脱氮除磷效果5。SBR反应器能抵抗冲击负荷,兼有空间上的完全混合和时间上的理想推流特点,且可进行泥水分离,无需二沉池,适合中小型企业使用6,但对废水中高浓度氮磷的去除能力有限。基于Fe3+对磷的去除有较好效果6,笔者将铁碳床与SBR反应器进行耦合,用于屠宰废水的处理。虽然铁碳床与SBR联用工艺被用于处理多种化工废水,但应用于屠宰废水处理,特别是促进SBR工艺脱氮除磷方面的研究尚不多见。

将铁碳床-SBR耦合工艺与传统SBR工艺处理屠宰废水效果进行比较,发现9 cm厚度铁碳床-SBR耦合工艺的出水水质能达到《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准(征求意见稿)》中氨氮<8 mg/L、总氮<20 mg/L、总磷<1 mg/L的排放要求,可为小型企业的屠宰废水治理提供一定参考。

1 实验材料与方法

1.1 实验材料

实验所用屠宰污水取自江苏某屠宰厂水解酸化池出水,CODCr为673~1 028 mg/L,BOD5为383~614 mg/L,氨氮为75~110 mg/L,TN为105~161 mg/L,TP为18.4~25.1 mg/L。污泥取自江苏某屠宰厂传统SBR工艺排放剩余污泥,呈絮状、黄褐色,污泥质量浓度约11 000 mg/L,MLVSS/MLSS约为0.68。铁屑取自江苏某金属加工厂,生铁材质,呈螺旋状,直径5~8 mm,长度10~15 mm,经碱洗洗去表面油污后备用。活性炭颗粒为外购煤质活性炭,经化学法活化,粒径3~5 mm。铁屑与活性炭颗粒按质量比6∶4混合后作为铁碳床填料使用。

1.2 实验装置

实验采用不锈钢制成的反应器(见图 1)。SBR反应区尺寸为15 cm×15 cm×30 cm,容积6.75 L;铁碳床反应区尺寸为15 cm×7.5 cm×20 cm,容积2.25 L。第1组实验采用传统SBR工艺,铁碳床反应区中不填充填料层;第2~6组实验分别在铁碳床内装入3、6、9、12、15 cm床层厚度的铁碳填料,考察填料厚度对废水处理效果的影响。

图1

图1   实验装置

Fig.1   Experimental device


1.3 实验设计

污泥取回后进行培养和驯化,运行14 d后出水水质相对稳定时开始实验。实验期间SBR工作周期为8 h,如图 1所示,进水阶段0.5 h,厌氧/缺氧反应阶段2.5 h,曝气反应阶段3 h,沉淀阶段1 h,排水阶段0.5 h,静置和排泥阶段0.5 h。其中,在厌氧/缺氧反应和曝气反应阶段持续用循环泵以0.3 L/min进行铁碳床和SBR反应器间废水的内循环,曝气阶段采用微孔曝气头以5 L/min速率鼓入空气。实验设定充水比为0.2,pH维持在6.5~7.8,每小时检测1次;如pH<6.5,则加入少量石灰浆液。实验温度与室温相同,在15~20 ℃。

1.4 分析方法

CODCr以重铬酸钾法(GB 11914—1989)测定。BOD5以稀释与接种法(HJ 505—2009)测定。NH4+-N以蒸馏中和滴定法(HJ 537—2009)测定。TN以碱性过硫酸钾消解-紫外分光光度法(HJ 636—2012)测定。TP和污泥含磷量以钼酸铵分光光度法(GB11893—1989)测定。Fe/Fe2+和污泥含铁量以邻菲啰啉分光光度法(HJ/T 345—2007)测定。

2 实验结果与分析

2.1 铁碳床层厚度对污染物的去除效果

不同床层厚度下耦合工艺对屠宰废水COD、BOD5、NH4+-N、TN、TP的去除效果如图 2所示。

图2

图2   床层厚度对污染物去除率的影响

Fig.2   The influence of bed depth on the removal rate of contaminant


图 2可以看出,传统SBR工艺的效果最差,随着铁碳床床层厚度的增加,CODCr和BOD5去除率均呈现先上升后回落的趋势,在床层厚度为9 cm时达到峰值;NH4+-N、TN的去除同样呈先上升后回落的趋势,床层厚度为9、12 cm时去除效果较优;TP去除率则呈单边上行趋势,床层厚度为15 cm时达到峰值。

SBR工艺对CODCr和BOD5的去除依赖于微生物的降解作用及有机物的生物可降解性。铁碳床的微电解反应可促进部分难降解有机物的降解,从而提高其生物利用程度7;同时,适量Fe2+、Fe3+有助于提高活性污泥中微生物的活性和数量8-9。因此,第1~4组实验中,随着铁碳床填料厚度的增加,CODCr平均去除率由86.3%提高到94.2%,出水CODCr平均从115.6 mg/L降至49.3 mg/L。微电解反应产生的Fe2+、Fe3+有絮凝作用,浓度较高时活性污泥絮体结构过于紧密,比表面积减小,对污染物的传质有阻碍作用;此外,相关研究表明过量Fe3+对微生物活性有抑制作用8。上述因素可能是第4~6组实验中CODCr、BOD5去除率随铁碳床层厚度增加而下降的原因。

Fe2+对氨氮的硝化过程有显著的促进作用,若过量则促进作用有所减弱,但未达到毒性积累而抑制的程度10;Fe3+对污泥的絮凝则容易造成污染物传质阻力的增加。因此,床层厚度为9 cm时NH4+-N去除率存在峰值(86.6%),此时平均出水NH4+-N为12.0 mg/L;床层厚度为12 cm时NH4+-N去除率为85.4%,略有下降。与传统SBR工艺(出水氨氮平均质量浓度22.9 mg/L、去除率74.4%)相比有较大改善。

反硝化作用需在缺氧/厌氧环境下由反硝化菌群完成,但反硝化菌的世代时间长11,在以生物除磷为主的系统中难以发挥最大作用。铁碳床层厚度增加,可减少对生物除磷的要求,延长污泥龄,对反硝化有利。因此,床层厚度为9、12 cm时,TN去除率分别达到84.5%、84.0%。

在传统SBR反应器中,除磷主要利用聚磷菌的好氧吸磷作用,为兼顾反硝化菌较长的污泥龄要求,除磷效果通常相对较差12。Fe3+可与磷酸盐反应生成沉淀,因此铁碳床的填料厚度越大,对TP的去除效果越好;且化学除磷为主时,系统可尽量满足反硝化菌对污泥龄的要求,实现较好的同步脱氮除磷。由图 2可以发现,传统SBR工艺对TP的平均去除率为81%,出水TP平均为3.88 mg/L;而第3、4、5、6组实验中,出水TP分别降至1.22、0.90、0.73、0.63 mg/L,TP去除效果明显提升。考虑到过量Fe3+会导致污泥活性下降,因此实验中选择9 cm或12 cm厚度的铁碳床更为合适。

2.2 铁碳床层厚度对铁质量浓度的影响

不同床层厚度下出水及各工艺阶段中总铁质量浓度的变化情况如图 3所示。

图3

图3   床层厚度对出水及工艺各阶段末总铁浓度影响

Fig.3   The influence of bed depth on the Fe concentration at the end of various treatment operations


图 3(a)可见,传统SBR工艺出水几乎不含铁;随着铁碳床层厚度的增加,出水中铁的质量浓度逐渐增大,最高可达5 mg/L。如图 3(b)所示,在1个运行周期内,床层厚度不同时污水中的总铁含量变化很大,以厌氧阶段末期最大,曝气阶段末期最小。

实验过程中沉淀和排水阶段不供氧曝气,因此,污泥絮体中的Fe3+逐渐还原为溶解度较大的Fe2+进入污水,导致沉淀排水阶段铁浓度上升13。沉淀和排水阶段内循环停止,铁碳床溶出的Fe2+积聚在床层内部,难以扩散,直到进水阶段内循环重新开始运行,大量Fe2+流入SBR区域。因此,尽管进水阶段有废水流入,但该阶段铁浓度仍有所上升。厌氧阶段,污泥絮体中的Fe3+持续还原为游离Fe2+,导致厌氧阶段末期总铁质量浓度达到最大值;好氧曝气阶段,大量Fe2+在氧气作用下易被氧化为Fe3+而发生沉降,水中总铁浓度迅速降至整个工作周期的最低点。

2.3 剩余污泥特性和成分分析

实验过程中,各反应器排放的剩余污泥量、反应器中污泥浓度、污泥体积系数、污泥龄、干污泥含铁量、干污泥含磷量如图 4所示。

图4

图4   不同床层厚度下剩余污泥量(a)、反应器污泥质量浓度(b)、污泥体积指数(c)、污泥龄(d)、干污泥含铁量(e)、干污泥含磷量(f)的变化情况

Fig.4   The influence of bed depth on the amounts of excess sludge(a), MLSS(b), SVI(c), SRT(d), Fe concentration in the sludge(e) and phosphorus concentration in the sludge(f)


图 4可以看出,随着铁碳床层厚度的增加,剩余污泥量逐渐减小,污泥体积指数降低,MLSS、污泥龄、干污泥含铁量、干污泥含磷量呈上升趋势。

铁碳床中Fe的溶出可以促进化学除磷,产生的沉淀最终混入污泥中。因此,当铁碳床层厚度增加时,干污泥含铁量、干污泥含磷量均上升;Fe3+具有絮凝作用,可使活性污泥变得密实、易沉淀,污泥体积指数减小。传统SBR进行生物除磷时需以排出含磷污泥的方式完成,因此要求较小的污泥龄14,有机物矿化作用不完全,比污泥龄大的情形下产生更多剩余污泥。耦合工艺中,除磷主要以Fe3+生成不溶物的形式完成,污泥龄得以延长,可维持较高的MLSS,污泥矿化程度提高,这是剩余污泥量减少的主要原因。

3 结论

与传统SBR工艺相比,采用铁碳床-SBR耦合工艺处理屠宰废水具有明显优势。铁碳床层厚度对废水处理效果影响明显:随床层厚度增加,CODCr、BOD5、NH4+-N、TN先增加后下降,对TP的去除则单调增加。采用9 cm铁碳床时出水水质较优,CODCr、BOD5、氨氮、总氮、总磷的去除率分别为94.2%、96.2%、86.6%、84.5%、95.6%,基本符合《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准(征求意见稿)》中氨氮<8 mg/L、总氮<20 mg/L、总磷<1 mg/L的排放要求;相较于传统SBR工艺,出水CODCr、BOD5、NH4+-N、TN、TP平均下降57.6%、48.1%、52.3%、57.7%、76.8%。

因出水水质存在波动,后续可增加三级强化处理工艺以确保达标排放。铁碳床层厚度较大时,应在后续工艺去除剩余亚铁离子,避免出水返色。

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